包裝車間年終總結(jié)報告
201*年包裝車間年終總結(jié)報告
時光荏苒,201*年已經(jīng)過去,回首一年來的車間作業(yè),內(nèi)心不禁感慨萬千,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和各部門的協(xié)助配合下,通過全體員工的共同努力,克服種種困難在工作中鍛煉和提升了我們的生產(chǎn)隊伍,取得了可喜的成績,總結(jié)過去、展望未來,為來年的工作做好充分的準(zhǔn)備和規(guī)劃。
201*年的生產(chǎn)情況匯報如下:一、人員與產(chǎn)量
201*年1到12月份車間共生產(chǎn)產(chǎn)量合計:1953.82萬只,月平均產(chǎn)量為412.81萬只.相比201*年的月平均產(chǎn)量474.08萬只下降了61.27萬只.但是除去受金融危機影響最嚴(yán)重的11月與12月與07年同期(1-10月份)相比,總產(chǎn)能增加了53.6萬只.通過對上述07年與08年的產(chǎn)能及人員對比,我們可以看出:08年的產(chǎn)能變化較07年的產(chǎn)能較平穩(wěn)有著明顯不同,08年產(chǎn)能變化呈現(xiàn)一種“∧”的趨勢。產(chǎn)能上升的也快,回落的也非常的明顯。受此影響,車間在201*年在人員管理上下了很大的功夫,主要表現(xiàn)在隨產(chǎn)能的情況合理的配置相應(yīng)的人員,因此出現(xiàn)了人員數(shù)量的波動性。二.效率指標(biāo)分析與總結(jié)
201*年工時利用率平均每月61.04%,比基線59.12%提升1.92%,離目標(biāo)提升25%.相差13%。201*年各月工時利用率(見下表),
從201*年3月份公司確定效率提升的目標(biāo)之后,車間與生產(chǎn)管控部就工時利用率的核算與統(tǒng)計方法進行了溝通。本著公平公正的原則對一些不合理的現(xiàn)象進行了改正,以利更好的體現(xiàn)車間每個班組的績效。比如某些班組因為做了大量的加工單,但未計入理論工時,導(dǎo)致其工時利用率相當(dāng)?shù)牡汀6鵁o法合理評估其績效。故在核算工時利用率的時候要求將加工單計入理論工時;將點焊作為獨立工站管理,提升了點焊員工的利用率。以往某個班組點焊完成后,點焊員工會到后面工序擔(dān)任打雜或幫手。現(xiàn)在只要有電池,他們就全力點焊;實施工時利用率考核,將目標(biāo)分解到班組。此措施在很大程度上改變了領(lǐng)班只注意產(chǎn)量和品質(zhì)的工作方式。開始將關(guān)注點轉(zhuǎn)移到效率上來。領(lǐng)班采取了多種的方式來提高工時利用率,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
A、嚴(yán)格考勤管理,消除考勤泡沫。
B、實施定額管理,任務(wù)細分到個人。某些領(lǐng)班會要求員工在規(guī)定的時間內(nèi)必須完成定額,否則加班不計工時。
C、變被動接受新員工,新員工上線后少聞寡問為主動篩選員工,主動培訓(xùn)和鼓勵新員工。以上措施的采用,在一定程度上使工時利用率在短期得到了提升。隨著改善的進一步深入,我們?nèi)〉贸煽儗⒃絹碓嚼щy,并出現(xiàn)反復(fù)和倒退,產(chǎn)生了“高原效應(yīng)”。
為了持續(xù)提高工作效率,08年9月份制造二部成立了IE組,負(fù)責(zé)制造二部產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)工時的制定和維護、車間生產(chǎn)效率的統(tǒng)計核算、車間IE改善的推行等工作,IE組暫由IE工程師和IE技術(shù)員組成。IE組在08年按計劃開展了以下幾點工作:1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析要想進行改善,首先必須知道現(xiàn)狀。以前雖然也在統(tǒng)計核算車間的工時利用率,但基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)工時和統(tǒng)計方法都不完善和準(zhǔn)確,也不統(tǒng)一。IE組決定工作的入手點從制定一套詳細準(zhǔn)確的包裝生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時數(shù)據(jù)和建立一個統(tǒng)一權(quán)威的效率統(tǒng)計核算平臺系統(tǒng)開始。產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)工時的測定以K3系統(tǒng)里的產(chǎn)品代碼為單位,做到每個代碼都有一套對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)工時數(shù)據(jù),到目前為止IE組共測定了426個產(chǎn)品型號的標(biāo)準(zhǔn)工時數(shù)據(jù),后續(xù)不斷進行補充,直到建立起一套完整的包裝產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)工時數(shù)據(jù);
以前生產(chǎn)管控部核算制造二部總的工時利用率,制造二部又要統(tǒng)計車間各生產(chǎn)線的工時利用率,生產(chǎn)管控部使用的是IE組提供的標(biāo)準(zhǔn)工時數(shù)據(jù),但由于兩者沒有聯(lián)網(wǎng),數(shù)據(jù)不能及時同步更新,所以經(jīng)常導(dǎo)致兩個部門核算出來的數(shù)據(jù)差異很大。針對此情況IE組用Access程序建立了一個通用的工時利用率核算系統(tǒng),測定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時數(shù)據(jù)全部保存在系統(tǒng)中由IE組維護、由生產(chǎn)管控部輸入每日車間的生產(chǎn)訂單和出勤工時、生產(chǎn)線上報生產(chǎn)責(zé)任外損失工時并經(jīng)生產(chǎn)管控部確認(rèn)后錄入系統(tǒng),系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線的時間段內(nèi)的工時利用率數(shù)據(jù)。目前該系統(tǒng)已正常使用并完善增加了員工個人效率核算、車間人員配置、離職人員查詢、工時利用率走勢圖、訂單排產(chǎn)查詢、產(chǎn)能及負(fù)荷評估等功能模塊,該系統(tǒng)實現(xiàn)了權(quán)威、準(zhǔn)確、通用的包裝效率核算系統(tǒng)。2.標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)表
測定出產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)工時后,IE組開始制定產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)表對生產(chǎn)線生產(chǎn)該產(chǎn)品時人員、機器模具的配置提供參考,方便生產(chǎn)線領(lǐng)班布線、對員工進行考核。該《生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)表》以產(chǎn)品代碼為單位,采用文件受控發(fā)放到車間,領(lǐng)班使用時借用的形式進行管理。08年12月份車間試行流動性生產(chǎn)模式后,IE組及時推出了《單件流生產(chǎn)模式工序排置表》,根據(jù)訂單的產(chǎn)量計算生產(chǎn)節(jié)拍,安排工位人員配置,計算線平衡率,圖標(biāo)顯示生產(chǎn)瓶頸工序,該《配置表》直觀準(zhǔn)確,易操作,對流動性生產(chǎn)模式的推行起到了積極作用。目前為止共制作受控《生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)表》100份,制作使用《單件流生產(chǎn)模式工序排置表》18份。
3.員工效率考核
通過標(biāo)準(zhǔn)工時的制定和核算平臺的建立,IE組能準(zhǔn)確的統(tǒng)計到車間、生產(chǎn)線甚至員工個人的工時利用率。統(tǒng)計數(shù)據(jù)出來后,IE組考慮應(yīng)該建立效率考核及獎勵機制,以促進車間整體生產(chǎn)效率的提高。08年10月份,公司調(diào)整員工薪資核算辦法,取消計件工資全部采用計時工資。記時工資下員工的作業(yè)積極性出現(xiàn)明顯下降,員工中產(chǎn)生“干多干少一個樣”的想法。如何激勵員工的工作效率,避免出現(xiàn)“吃大鍋飯”的情況,IE組根據(jù)車間實際生產(chǎn)情況,及時制定了《包裝組裝材料準(zhǔn)備線工資核算標(biāo)準(zhǔn)》,在記時工資的基礎(chǔ)上設(shè)立效率獎,對員工工時利用率超過效率標(biāo)準(zhǔn)的進行獎勵。此《核算標(biāo)準(zhǔn)》的實施,極大的調(diào)動了員工的積極性,10月份車間組裝準(zhǔn)備線只有13位員工超過效率獎勵標(biāo)準(zhǔn)拿到績效獎,到11月份受獎的人數(shù)上升到18人,12月份為17人,特別是1-1線在11月份沒有一個員工受獎,但在11、12月份1-1線分別有5、7人受獎。
在此基礎(chǔ)上,IE組在12月份編制了《包裝組裝流水線工資核算標(biāo)準(zhǔn)》,針對車間組裝生產(chǎn)為單件流動生產(chǎn)模式,設(shè)定生產(chǎn)線員工整體記時,訂單生產(chǎn)應(yīng)耗工時包干,實際工時低于應(yīng)耗工時的部分進行獎勵。目前此辦法正在試行并完善中。
4.流動性生產(chǎn)
在標(biāo)準(zhǔn)工時制定、核算系統(tǒng)運行、效率考核機制實施等工作步入正規(guī)后,IE組在08年11月下旬將工作重點轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)現(xiàn)場開展制程改善。分析了生產(chǎn)現(xiàn)狀后IE組決定開始導(dǎo)入流動性生產(chǎn)模式改變車間以往的工站式作業(yè)。流動性生產(chǎn)模式以前在公司也沒有試行過,IE組一邊找資料一邊結(jié)合車間生產(chǎn)進行設(shè)計,決定首先從7#線作為試點然后在車間推行。12月10日對車間領(lǐng)班組長和7#線員工開展了流動生產(chǎn)的培訓(xùn),12月11日開始上線試行。試行的型號為H061客戶LH055-3A44C4BT燙孔電池組,該型號工序復(fù)雜,不良率高,一直是生產(chǎn)線的老大難:排產(chǎn)3000組25人至少需要10-11小時。IE組在前期觀測時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線的工序配置存在不合理的情況,工序間作業(yè)等待造成時間浪費,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)工時計算人員排布應(yīng)該3000組電池在8小時內(nèi)20員工完成的。我們就以此作為改善的目標(biāo)。通過IE組在前期的培訓(xùn)和現(xiàn)場的指導(dǎo),7#線經(jīng)過2天的適應(yīng)和調(diào)整期就達成了20人8小時完成3000組的目標(biāo),效率達成96.78%。產(chǎn)品不良率有改善前的8%下降到4%。相當(dāng)于每天節(jié)省工時30h,節(jié)省費用=30*7.15*1.5=320元。
流動性生產(chǎn)在7#線的成功,讓車間其他生產(chǎn)線看到了甜頭,實實在在的感受到現(xiàn)金生產(chǎn)模式對生產(chǎn)效率的提升。員工對流動生產(chǎn)模式的實施十分配合,因為計劃早做完他們就可以早下班休息,生產(chǎn)線領(lǐng)班通過實施流動性生產(chǎn)可以減輕管理工作,因為所有的員工都按照生產(chǎn)節(jié)拍在作業(yè),產(chǎn)品按計劃出成品,線上沒有半成品,領(lǐng)班只要關(guān)注品質(zhì)和處理異常就可以了。IE組相續(xù)在包裝車間全部組裝生產(chǎn)線推行流動性生產(chǎn)模式,對車間生產(chǎn)效率的提升起到極大的推動作用。08年12月份車間的工時利用率為72.88%,相對與11月份62.55%的利用率提升了10.33個百分點,上升率為16.5%,12月份包裝車間生產(chǎn)的理論工時為201*1小時,效率的提升相當(dāng)于節(jié)省了出勤工時4548h,按加點工價計算當(dāng)月節(jié)省費用=4548*5.17*1.5=35269元。三:產(chǎn)品品質(zhì)
201*年全年OQC抽檢合格率平均93.48%。離目標(biāo)99%相差5.5%.特別是201*年下半年以來,OQC抽檢合格率呈直線式下降.原因分析為OQC在檢驗時判定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生轉(zhuǎn)變的因素,但更重要的是車間在產(chǎn)能提升的情況下相因的領(lǐng)班及員工的培訓(xùn)工作沒有及時跟上,導(dǎo)致出現(xiàn)員工品質(zhì)意識下降,生產(chǎn)線管控不力的局面產(chǎn)生;201*年下半年由于公司工資體制改革,車間原有的相關(guān)全檢工位的激勵機制未及時調(diào)整,導(dǎo)致全檢工位員工的品質(zhì)意識下降使OQC抽檢合格率呈直線式下降,車間已認(rèn)識到問題的嚴(yán)重性并已制定實施了新的管控措施,車間的品質(zhì)狀況開始扭轉(zhuǎn)提升,車間計劃在201*年3月份將車間的出貨檢驗合格率提升到96%以上。四:制程不良管控:
201*年全年平均不良率高達7.27%.201*年制程不良的數(shù)據(jù)是在生產(chǎn)管控部的監(jiān)控下統(tǒng)計出來的.201*年各月制程不良情況(見下表)
真實的數(shù)據(jù)為日后的生產(chǎn)改善指明了方向,通過對所生產(chǎn)的各種類型產(chǎn)品的不良數(shù)據(jù)進行分析,在201*年車間開展了酌有成效的改善活動:
1、車間通過對H-0612B的整理由以前的有膠紙整理改為現(xiàn)在的有透明套整理;定位以前憑經(jīng)驗現(xiàn)在用專用治具定位;還有就是針對移印的生產(chǎn)方式的改善及點焊治具的應(yīng)用.通過這些改善,該型號的不良率有最高的16.58%下降到目前的5.99%;
2、車間通過對H-0614B的外套尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化的改善及該型號所用的治具的完善.使該型號的不良率有最高的26.19%下將到目前的8.88%.
3、本年度車間通過對光身連接治具的改善,降低了光身連接的不良率及避免了光身連接過程中出現(xiàn)的殼身凹陷的不良現(xiàn)象;通過試驗的方法徹底解決了生產(chǎn)H-0628X及8H出現(xiàn)的錫焊不良的現(xiàn)象;通過對點焊參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化及調(diào)試治具的使用,把點焊不良率有以前的2%改善并維持在現(xiàn)在的0.5%左右
通過對其主要產(chǎn)品的不良改善,車間的整體不良由最高的13.6%下降到12月份的4.73%.五、現(xiàn)場改善1、設(shè)備改善
08年車間不斷開展車間設(shè)備改善活動,使設(shè)備的性能更穩(wěn)定、員工的操作更簡單:針對自動套縮機的鐵傳送鏈容易燙傷電池的問題在鏈條上貼上了一層鐵弗龍防止了電池燙傷;針對自動放面墊機涂膠不均勻的問題對膠水盒的位置進行了調(diào)整、對涂膠毛刷的材質(zhì)進行了更換,采用了本廠使用的隔膜邊料,不僅涂膠效果好而且節(jié)。会槍礓X箔機電池進料采用一把一把手抓,員工作業(yè)累效率低的問題對進料槽進行了改進實現(xiàn)了整盒電池進料。經(jīng)過以上工作的實施,08年包裝車間沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的設(shè)備故障影響生產(chǎn)的情況,車間設(shè)備使用、運行正常。新設(shè)備的使用提高了生產(chǎn)效率、降低了生產(chǎn)能耗:自動套管機的產(chǎn)能為7200只/小時*人,人工熱縮的產(chǎn)能201*只/小時*人,以往熱縮使用的紅外線熱縮機的功率為24KW,自動套縮機的能耗為3KW,即自動套縮相對于人工熱縮作業(yè)效率提高了260%,作業(yè)能耗下降了7倍;自動放面墊機的產(chǎn)能為3500只/小時*人,手工放面墊的產(chǎn)能為2700只/小時*人,機器相對人工的作業(yè)效率提高了30%。2、治具模具的改善:
08年度車間對使用的治具模具進行了大范圍的改善更新,使治具在使用中更有效、好用。H060客戶訂單生產(chǎn)使用的氣動粘膠治具、測內(nèi)阻治具、點焊治具、貼標(biāo)治具全部進行了更新;H061客戶3A4B電池組的整理治具、H069客戶3A3B電池組的貼白紙板治具、測擊穿導(dǎo)通治具進行了改進;設(shè)計制作了萬用貼標(biāo)治具、粘膠尺、流水線防呆條、2A2L光身連接治具、PVC外套定位治具、外觀全檢測試工作臺等。以上治具模具的改善,提高了產(chǎn)品質(zhì)量、縮短了工序作業(yè)時間。
針對生產(chǎn)使用的治具種類和數(shù)量越來越多的現(xiàn)狀,車間對的模具存放進行了重新規(guī)劃和改進,改變以往全部治具對方在貨架上,需要用時到處翻,有時找不到甚至用錯治具的情況,對貨架進行了區(qū)域劃分并隔斷,將治具分類存放在不同的區(qū)域格內(nèi),這樣擺放整齊美觀而且方便尋找;
3、在車間里進行現(xiàn)場定置管理,設(shè)置了現(xiàn)場管理看板;
4、為規(guī)范生產(chǎn)管理制度,實行離崗證制度,在沒有得到當(dāng)班領(lǐng)班的同意且沒有取的離崗證的情況下,不得隨意離崗;年底車間更是規(guī)定的統(tǒng)一時間集體離崗.從根本上杜絕了以前車間員工亂走亂竄的現(xiàn)象.
5、為了節(jié)約能源,強化物料的領(lǐng)用規(guī)定,部分原材料實行以舊換新的領(lǐng)用原則,制程不良損耗的物料需填寫不良品報表換領(lǐng)的原則。
6、為提高新員工的工作效率,車間制定了及,從一開始就把不符合車間規(guī)定的基本要求的員工篩選出去,從而避免了長時間的培訓(xùn)帶來的浪費,為了使新員工在培訓(xùn)期有一定的壓力,車間根據(jù)相關(guān)的資料制定了,要求培訓(xùn)期新員工在規(guī)定的時間里在品質(zhì)及產(chǎn)能方面必須達到一定的要求,否則就會按試用不合格處理.這樣一來使新員工的培訓(xùn)周期大大的縮短了.六:生產(chǎn)過程中所遇到及發(fā)生的事件:
1.生產(chǎn)的產(chǎn)品外觀標(biāo)準(zhǔn)品管及生產(chǎn)把握的不一致,會給生產(chǎn)造成困擾.
2.車間201*年底的組織的精益生產(chǎn)推行的不徹底,車間大部分生產(chǎn)線未嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)實行精益生產(chǎn)方式.
3.不良率過高,重工次數(shù)多:特別是成品送檢后不合格造成的重工次數(shù)多,導(dǎo)致大量的工時被浪費,還影響員工的工作積極性.
4.計劃不能按時完成,不能做到當(dāng)天計劃當(dāng)天清尾.影響出貨的事情時有發(fā)生.不管怎樣,過去一年的生產(chǎn)情況有喜有憂;從中我們可以在明顯的問題中找出我們明年的工作改進方向,展望201*年工作目標(biāo)和計劃如下:
1.如何去克服多品種少批量在生產(chǎn)現(xiàn)場中存在的困難,如何避免相同外觀不同容量在生產(chǎn)現(xiàn)場中同時存在且不相互混料的問題發(fā)生.2.堅持5S和目視管理在車間里的有效推進;3.建立員工的培訓(xùn)計劃,挖掘和培養(yǎng)一專多能的人才;
4.積極配合工藝將生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)有的工裝夾具得到有效的改進:(1)防錯法(2)尺寸準(zhǔn)(3)操作方便(4)效率快
5.降低成本從生產(chǎn)現(xiàn)場中的不必要浪費開始,嚴(yán)格執(zhí)行及有效控制生產(chǎn)4大指標(biāo)(產(chǎn)量.質(zhì)量.消耗.安全);
6.加強團隊建設(shè),發(fā)揮團隊凝聚力,讓各部門互相協(xié)調(diào),互相合作,互相分工。7.計劃性的開展設(shè)備保養(yǎng),降低設(shè)備故障率;
8.培養(yǎng)領(lǐng)班自主配置生產(chǎn)線的能力,開展瓶頸工序的改善,穩(wěn)步提高車間生產(chǎn)效率。201*年是危機并存的一年,在新的一年里意味著新的起點新的機遇新的挑戰(zhàn),希望配合各部門順利完成公司新一年的目標(biāo),為實現(xiàn)我們的共同目標(biāo)而努力奮斗!
擴展閱讀:生產(chǎn)包裝車間工作總結(jié)
關(guān)于前期工作總結(jié)與計劃
回顧這一個多月的工作生活,心情難以平靜,我本著學(xué)習(xí)專研的態(tài)度從沖洗酒瓶做起,從初出茅廬什么都不懂不會,到后來能熟練地操作生產(chǎn)包裝車間這一流程,感悟了很多,學(xué)到了很多,F(xiàn)將前期工作小結(jié)如下:
生產(chǎn)包裝工作看似簡單,其實做起來很難,這要求生產(chǎn)包裝車間每位員工都要嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),自檢到位,要具有百分百的細心加耐心,才能保證這一連環(huán)工作的順利進行,以及不出任何質(zhì)量事故。如果在一個細小的工作上稍有失誤,就會出現(xiàn)事故,給公司經(jīng)濟信譽上造成影響。所以我堅持從最初的洗酒瓶學(xué)起,做起。不懂的問旁邊的大姐,在工作中好學(xué)多問,認(rèn)真負(fù)責(zé),從不馬虎,洗酒瓶全力把瓶子洗干凈;接酒時盡量不曬一滴酒;照瓶時做到認(rèn)真負(fù)責(zé),不出現(xiàn)任何失誤;打包裝箱時,仔細反復(fù)檢查,貼上標(biāo)簽,迅速裝箱。工作中從不馬虎,責(zé)任心強。使得自己業(yè)務(wù)水平迅速提升,同時在業(yè)余時間了解公司發(fā)展情況,專研人力資源管理方法,并能較好的工作管理潛力。向為公司盡自己綿薄之力。下面我就在工作中看到情況以及如何做好下一步工作做個詳細地匯報。
在生產(chǎn)包裝工作中,人員管理應(yīng)放在包裝工作的首位。要管好每一個人,首先要從各方面了解他們,再有想要管好別人,組長要從自身做起,以身作則。包裝的各種知識及崗位都要精通,要帶領(lǐng)大家一起干,融入到一起。別覺得他們都會了就可以撒手不管,脫離現(xiàn)場。其次就是要觀察每一個新員工的工作能力及適應(yīng)能力,看哪個崗位適合他干,就讓他主要學(xué)習(xí)那個崗位,學(xué)通后還要各崗全能。如打包員必須會碼拍,否組你如何會檢查上序。還有就是無論關(guān)系好壞,新老員工,要做到公私分明,獎懲公平公開。所以說只要把人員管理好
了其他工作都好開展。利用每條生產(chǎn)線上的人員,在最短的時間內(nèi),用最具效率的工作,為公司謀求更大的利益。
其次,標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的嚴(yán)格執(zhí)行。俗話說:“沒有規(guī)矩不成方圓”。每位員工要嚴(yán)格執(zhí)行的是:認(rèn)真對待自己的生產(chǎn)線,對自己所做的工序負(fù)責(zé)。洗瓶員要盡可能的快速把瓶子洗干凈;接酒員要講求準(zhǔn)、快、好;照瓶員要仔細認(rèn)真的進行逐一檢查;打包員將碼滿一包輪拉到打包區(qū)后,嚴(yán)格按打包工藝流程圖執(zhí)行自檢,確認(rèn)碼拍,打包標(biāo)簽確認(rèn)一致無誤后打包。每項工序井然有序的進行。
員工的培訓(xùn)上要花功夫。由于生產(chǎn)包裝人員流動性較大,新人較多,培訓(xùn)壓力相對的大。針對這種情況,應(yīng)制定相關(guān)的對策,每天在現(xiàn)場邊頂崗邊培訓(xùn),下班后再培訓(xùn)公司及車間班組的各種知識。要讓我組所有新員工盡快頂崗,并已向一崗多能發(fā)展,堅決不出現(xiàn)任何問題。使得每位員工盡可能的發(fā)揮其全部的潛能。
在以后的工作中我會更加用心去做,多和其他優(yōu)秀干部員工學(xué)習(xí)交流,盡快的提高自己的業(yè)務(wù)水平和管理水平。以身作則,腳踏實地帶領(lǐng)大家,讓生產(chǎn)包裝工作達到一個更高的臺階。
喜悅伴著汗水,成功伴著艱辛。展望未來,任重道遠,我一定要在各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,發(fā)揚優(yōu)點,改進缺點,為本公司更上一層樓添磚加瓦,貢獻出自己的一份力量!
總結(jié)人:XXX201*.11.16
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