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煉鋼車間一季度黨風(fēng)廉政建設(shè)總結(jié)

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煉鋼車間一季度黨風(fēng)廉政建設(shè)總結(jié)

煉鋼車間一季度黨風(fēng)廉政建設(shè)總結(jié)

煉鋼車間一季度以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨支部為契機,持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),實踐好“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新超越、系統(tǒng)提升”,以“公司生存與發(fā)展”大討論為工作基礎(chǔ),克服計劃不足等困難,取得較好的業(yè)績,現(xiàn)總結(jié)如下。

1、做好廉政從業(yè)教育工作

車間每月印發(fā)學(xué)習(xí)資料下發(fā)至所有班組和黨員進行學(xué)習(xí),利用黨支部“三會一課”統(tǒng)一組織學(xué)習(xí)。一季度主要學(xué)習(xí)田克寧、魏興文在萊鋼反腐倡廉大會上的講話精神、《以人為本、廉潔從業(yè)》教育讀本等內(nèi)容,1月26日組織骨干參加公司廉政教育大會,會后將王書記、張書記等講話精神進行認真?zhèn)鬟_貫徹。

2、做好廉政效能管理體系運行

(1)年初與各班組及黨員骨干簽訂《煉鋼車間廉政責(zé)任書》,明確相關(guān)責(zé)任,杜絕管理漏洞。

(2)加強貴重合金管理,一季度與車間所有職工簽訂《合金互保聯(lián)保條約》,提升職工意識。加強貴重合金管理,從計劃申報、運輸、儲存、使用等全過程進行監(jiān)督管理,明確責(zé)任人,杜絕合金浪費及丟失現(xiàn)象,同時車間不定期組織過程抽查,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改,消除過程中的漏洞,通過不懈努力,未發(fā)生合金丟失等問題。

(3)做好廢舊物資管理,車間主要廢舊物資有更換下的水冷件等,象水冷銅塊等價值較高,如處置不當(dāng)易造成流失等問題,車間嚴格執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn),做好廢舊物資的統(tǒng)一保管工作,并定期集中向供應(yīng)科等公司部門提出處理申請,所有物資的報廢及處理均由公司相關(guān)部門統(tǒng)一實施,消除處理過程中可能存在的不良現(xiàn)象。(4)車間做好煉鋼生產(chǎn)控制,在一季度計劃不足等困難面前,車間積極推進、不等不靠,以降成本、提升質(zhì)量為工作重點,嚴格執(zhí)行工藝控制要點,加強過程考核,將成本細化分解到各班組工序,會同各質(zhì)量指標(biāo)一并納入經(jīng)濟責(zé)任考核,通過這一系列內(nèi)控、外控等措施的實施,一季度自2月份恢復(fù)生產(chǎn)后,2、3月綜合成本均較好的完成了公司指標(biāo),工藝違規(guī)及質(zhì)量異議均較去年有較大降低。

3、做好廠務(wù)公開工作

車間指定專人負責(zé)車間廠務(wù)公開工作,嚴格執(zhí)行公開制度,對工資發(fā)放、評先樹優(yōu)、相關(guān)文件均及時進行公開,公開通過宣傳欄、各種會議進行傳達,確保各項內(nèi)容及時讓所有職工了解,確保車間管理實現(xiàn)陽光管理。

4、做好重點人員廉政從業(yè)管理

按照公司統(tǒng)一要求,車間領(lǐng)導(dǎo)每月向公司匯報禮金收受、拒收等情況,其他重點崗位人員每月向車間進行匯報,加強監(jiān)督職能,杜絕對外聯(lián)系上存在收受賄賂等丑惡現(xiàn)象,所有人員自覺能夠?qū)崿F(xiàn)陽光化管理和自我管理,考核明確清晰,杜絕人情管理等現(xiàn)象。

煉鋼車間二一一年四月十九日

擴展閱讀:一份煉鋼車間的工作總結(jié)報告

一份煉鋼車間的工作總結(jié)報告

1,車間生產(chǎn)分析。1),車間生產(chǎn)組織。10月份產(chǎn)鋼41.2萬噸,BC跨3臺天車202#、204#、229#停車共13次,累計檢修時間39個小時,給生產(chǎn)組織帶來了一定的困難。通過及早的信息溝通和判斷,車間內(nèi)部加強了鋼包周轉(zhuǎn)流通的有效控制和合理調(diào)整。目前鋼包底吹透氣磚吹成效果是影響鋼包去向和鋼包周轉(zhuǎn)的主要因素,通過大量細致的工作,崗位能及早明確甩包、投包數(shù)量和時機。10月份鋼包周轉(zhuǎn)數(shù)量,圍繞三爐、雙爐生產(chǎn)的變化需求,周轉(zhuǎn)包數(shù)量控制在在1014個,備用6個的標(biāo)準(zhǔn)。西區(qū)中間包1#機至4#機能保證使用周轉(zhuǎn)20對包,滿足了生產(chǎn)的需要。5#鑄機根據(jù)自動液面控制澆鋼試驗等需要,擴大到9對包周轉(zhuǎn),10月29日5#機進行160方斷面澆鑄試驗,需改裝30mm水口,通過精心調(diào)整和組織,保障了6個澆次的順利澆鑄。板坯中包現(xiàn)有10個包周轉(zhuǎn),干式料應(yīng)用進一步推廣對板坯生產(chǎn)有較高價值。從8月份的一個固定包號試生產(chǎn),9月份擴大到有3個不固定包號的干式料包用于生產(chǎn)使用,10月底擴大到5個不固定包號,當(dāng)月干式料包份額上升到38%。此項工作應(yīng)持續(xù)穩(wěn)妥的推廣,保證板坯鑄機冬季生產(chǎn)順利。10月份完成3#爐爐役檢修的拆爐、砌爐工作,進行了10度角出鋼口的制作安裝,爐底復(fù)吹槍的安裝砌筑。10月份未造成煉鋼和連鑄生產(chǎn)停工。2)對外協(xié)作生產(chǎn)組織。共換轉(zhuǎn)爐出鋼口7次,其中1#爐3次,2#爐3次,3#爐1次,出鋼口壽命最高404次,最低209次,鉆出鋼口時間最多一次使用了20分鐘,(新車)最少一次使用了10分鐘,平均是14分鐘,比上月每次提前了3分鐘。小刀片總共用了13副,大刀片總共用了7副。全月配合煉鋼車間維護3座轉(zhuǎn)爐打3個轉(zhuǎn)爐爐皮渣子,爐下3個出鋼車、3個渣罐車,共配合18次。10月份各種包蓋的周轉(zhuǎn)上,烘烤包蓋共12個,拆除包蓋12個,通過積極組織聯(lián)系,保證了我廠包蓋的正常周轉(zhuǎn),我車間的離線包蓋本月份換了4個,煉鋼的在線包蓋(3個)和精煉包蓋(1#、2#)脫硫扒渣包蓋以及方坯鑄機1-5#機、板坯鋼包包蓋和鑄機中間包包蓋,通過積極組織聯(lián)系,從倒運到打結(jié)、進廠、烘烤、備蓋,滿足了煉鋼、連一、連二、連三各種包蓋節(jié)日期間和全月的正常使用。本月甩包75次,43次為計劃使用次數(shù)甩包,占57%,;32次為未達到計劃使用次數(shù)甩包,占43%;以上兩項基本與上月持平。非計劃甩包主要原因,已有8月、9月的“北側(cè)包根的薄弱”轉(zhuǎn)為“底吹磚漏氣”,因底吹磚漏氣導(dǎo)致非計劃提前甩包的達13次,占41%。涉及鎂碳磚砌圍罐后用磚轉(zhuǎn)量與計劃量的問題,10月份改用鋁鎂碳磚砌筑圍罐,效果同樣顯著,沒有發(fā)生因為圍罐問題導(dǎo)致包根薄弱的現(xiàn)象,目前看來,鋁鎂碳磚砌筑圍罐是最經(jīng)濟合理的方式。本月未完成包令的原因,除包壁與包根的局部影響外,還存在底吹磚的影響,主要表現(xiàn)為底吹磚漏氣,共有13次,9次做換磚處理,以保包齡和成本最小化,另有4次導(dǎo)致拆包提前中修,其中鐵門磚3次,南方磚1次。10月10日至19日自開率低下,導(dǎo)致了全月指標(biāo)下滑。10日至19日自開率極低的原因,歸根結(jié)底卻又是由滑板引起。10月初,由于計劃供給的首耐滑板質(zhì)檢化驗指標(biāo)不合,自10月9日調(diào)用庫存的陽泉滑板(原已決定不再使用),自10月10日自開率明顯下降,僅白班就發(fā)現(xiàn)18個水口未自開,自開率僅達65.38%,由于認識水平所限,關(guān)注點只集中在引流砂質(zhì)量上,經(jīng)過調(diào)整調(diào)運砂子,嚴把技術(shù)操作,自開率也沒有提高,經(jīng)過在鑄機平臺蹲點觀察、走訪工藝監(jiān)督和大包操作工,發(fā)現(xiàn)最近不自開水口表現(xiàn)為“滑板打開后不見砂子下來”,與以往的“滑板打開后砂子流下,緊接著自開或不自開”有現(xiàn)象上的區(qū)別,組織試驗表明,滑板含油量過高,重油滲出后與上滑板砂子燒結(jié),將流砂通道咽喉部位堵塞,導(dǎo)致不自開。同時,這批滑板還暴露出其它嚴重的質(zhì)量問題,比如貼滑板敲打易裂,水口擴徑嚴重,鑄機往往帶渣流轉(zhuǎn)出;滑板重油含量過大,也表明滑板在制造過程中體密較低,過于依賴浸油環(huán)節(jié),而干餾環(huán)節(jié)又不過關(guān)。10月19日將陽泉滑板退貨,使用其它滑板,自開率發(fā)生了質(zhì)的扭轉(zhuǎn)。此次自開率的一波三折,也值得我們深思,看待問題的出發(fā)點和角度、分析問題的科學(xué)性和廣泛性、解決問題的時效性,我們都是有欠缺的。3)紅包率與回爐鋼。本月紅包率為99.81%。這項指標(biāo)為較高的水平,一是來源于自身以“優(yōu)化紅包”的標(biāo)準(zhǔn)來衡量和指導(dǎo)工作,這個標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范被崗位自覺認可和運用;二是10月份產(chǎn)量水平較低,尤其是12天爐役的雙爐生產(chǎn),通過對周轉(zhuǎn)包數(shù)量的及時調(diào)整,應(yīng)該講,生產(chǎn)節(jié)奏較慢,客觀上也有利于紅包率指標(biāo)的實現(xiàn)。本月回爐鋼判定僅一起,24噸,與上月18噸持平,屬因鋼包底吹問題由CAS倒精煉處理,澆鑄后期溫低回爐。4)底吹吹成率。10月份底吹吹成率,按單塊磚吹成效果統(tǒng)計,整體指標(biāo)為96.22%。其中吹氬站:本月吹氬站鋼包底吹問題共計發(fā)生54次,其中:24次底吹流量小全程頂吹,21次漏氣,12次不翻。LF爐:本月LF爐鋼包底吹問題共計62次,其中:單側(cè)流量小14爐;單側(cè)不翻35爐,雙側(cè)不翻5爐;使用增壓裝置強吹1次。CASOB爐:鋼包底吹問題共計18次,不翻流量小13次,漏氣2次。由于8月份“南方底吹磚”透氣質(zhì)量問題較為突出,停止使用,9月底投入5個包份額,鐵門磚為25個包份額。但10月下旬鑒于鐵門磚出現(xiàn)較為普遍的專題漏氣問題,份額再次調(diào)整,南方磚調(diào)整到1#-10#包10個包份額,鐵門磚調(diào)整到20個包的份額,以期觀察效果和實現(xiàn)競爭。鐵門磚平均殘厚235MM,平均侵蝕速率5.79mm/爐;南方磚平均殘厚255mm/爐,平均侵蝕速率5.21mm/爐,與以往持平。9月30日CAS爐投入試生產(chǎn),由于CAS依*西側(cè)底吹磚較好的透氣效果作為冶煉的必要條件,對單塊磚的穩(wěn)定的透氣性提出了很高的要求。為此,車間在反復(fù)試驗的基礎(chǔ)上,自行安裝了管路設(shè)施,與10月13日納入正式使用,使用后底吹堵塞現(xiàn)象大為減少,基本實現(xiàn)了在尚未進行吹掃的情況下,做到此次不堵,下次力求不堵的透氣連續(xù)性。對于“底吹不翻”的籠統(tǒng)判斷,不利于對底吹問題的統(tǒng)計和進一步認識,[廠長1]為此,教育崗位職工和精煉操作工將底吹不翻分辨出“底吹流量小”“底吹漏氣”兩種情況,并作記錄,畢竟前者是在兩月后煤氧槍清理措施實現(xiàn)后可以得到處理的,而后者是不可逆轉(zhuǎn)的,只有更換磚體,主要依*磚體本身質(zhì)量的提高。本月鋼包在使用過程中多次發(fā)底吹磚漏氣的問題,車間對該問題進行了全面的分析和調(diào)查,通過對底吹漏氣鋼包的分析認定底吹漏氣主要集中在幾個鋼包上,其包號為:11#、14#、24#、28#、29#、30#,為此對底吹磚的殘磚進行了全面的檢查,發(fā)現(xiàn)是底吹磚的外套橫斷裂,造成在吹氬時氬氣由斷口不能上浮,而直接進入包底產(chǎn)生漏氣,通過對這幾個鋼包底吹磚記錄的檢查發(fā)現(xiàn),這幾個中包用底吹磚批號在530#至590#,所以認定是底吹磚的質(zhì)量問題。由于這個問題不但影響了底吹的吹成率,還影響到鋼包包令的完成,其中11#、24#包包令66次29#包包令67次中修,28#包包令33#小修。鐵門在積極對底吹磚外套基質(zhì)作調(diào)整后,11月初的表現(xiàn)看漸趨穩(wěn)定;從保持長久穩(wěn)定的角度出發(fā),技術(shù)專業(yè)準(zhǔn)備運用經(jīng)濟杠桿,評價磚體使用情況和效果。

2,問題與事故。1)10月8日,4A06629爐次9#鋼包在5#鑄機連澆第2爐時,西側(cè)下水口鋼后關(guān)閉,轉(zhuǎn)包澆鑄。經(jīng)分析認為系鋼包右側(cè)機構(gòu)下水口與下滑板之間鋼,屬技術(shù)操作不嚴不細,下水口鋼套未打緊,責(zé)任人員已按相關(guān)規(guī)定進行了考核。2)10月底,5#機中包水口在鑄機準(zhǔn)備過程中連續(xù)兩次出現(xiàn)水口頂出的現(xiàn)象。雖未對澆鑄造成影響,但作為事故隱患,引起了車間極大關(guān)注。以往的5#機保護澆鑄式水口座磚為高鋁澆注質(zhì),與水口公差問題較為突出,為此改進為鋁碳質(zhì)打制成型,使用近兩月,公差問題得以解決;但由于表面光滑和吸水性弱,冷態(tài)下與火泥粘結(jié)較以往稍差。經(jīng)過與專業(yè)和連鑄車間溝通,中包冷態(tài)對中時浸入式水口不再加配重施壓,問題得到了解決。1,技術(shù)進步與技術(shù)試驗。1)渣系調(diào)查與提高鋼包包齡的探索性研究。9、10月份協(xié)作單位進行了渣子成份化驗分析。同時,對爐渣與耐火材料的反應(yīng)特點及鋼包包襯損毀的機理進行了實驗室分析。本月,根據(jù)爐渣成份分析和實驗室渣浸實驗結(jié)果,初步形成了我廠渣系狀況和鋼包耐火材料損毀機理。10月29日,我廠與濮陽高溫材料公司及東北大學(xué)舉辦了“學(xué)術(shù)交流會”。東北大學(xué)于景坤教授做了“首鋼二煉鋼225噸鋼包襯損毀機理分析”的講解,主要內(nèi)容為:不同鋼種在我廠精煉條件下的渣化學(xué)成分分析結(jié)果,鋼包包襯損毀機理的研究分析(內(nèi)容涉及鋼包襯的損毀過程分析,鋼包磚使用前后的顯微結(jié)構(gòu)分析),提出了降低包襯耐材消耗的建議措施。濮陽濮耐高溫材料有限公司董事長劉百寬和技術(shù)部長彭德江提出了"120爐初步設(shè)計方案"。我廠技術(shù)人員共同進行了廣泛的交流和探討。同時,我廠與利爾公司、首耐及北京科技大學(xué)的分析與研究工作也進入?yún)R總階段,屆時將逐一與我廠進行交流,提出較具體的改進方案和實施方案,并對相關(guān)方案進行廣泛討論。幾個單位的分析角度各有不同,正所謂“百花齊放”,只要認真總結(jié)和汲取,終將對我們的認識和工作大有裨益。2)鋼包圍罐磚的砌筑工藝再次改進。9月份著手改進圍罐砌筑,使用渣線鎂碳磚,全部使用35次未見整體脫落,但有磚體斷裂和上層脫落現(xiàn)象;10月份采用鋁鎂碳磚砌筑,全部能達到使用35次,效果很好,應(yīng)納入正式使用,徹底淘汰鋁鎂不燒材質(zhì)磚。3)板坯干式料工作襯試驗。按使用量,10月份板坯中包干式料包份額已占到38%,10月底10個周轉(zhuǎn)包中已有5個包殼采用干式料施工,11月份將超過50%。從使用情況看,依然很穩(wěn)定,工作襯侵蝕很小,噴涂料包中包包殼外部流水影響結(jié)晶器保護渣澆鑄的情況完全杜絕。原先在使用中發(fā)生的擋壩下部浸蝕嚴重的問題,也從擋壩自身質(zhì)量問題入手,進行了改進,10月份擋壩使用情況很穩(wěn)定,沒有發(fā)生異常現(xiàn)象。隨著干式料中包的進一步推廣使用,干式料中包的優(yōu)勢將愈發(fā)明顯,將對板坯生產(chǎn)和工藝提供更有力的保障。4)噴涂料試驗。10月份進行了大石橋欣立耐火材料廠方坯中包噴涂料噴涂、澆鋼試驗,提供一個中包,連澆7爐。5)保障鋼包底吹透氣性輔助裝置清理透氣磚表面用煤氧槍,于10月中旬完成工藝設(shè)計圖,審核后作了更改,11月8日完成設(shè)備圖,已進入設(shè)備制造準(zhǔn)備期。2,成本狀況與成本分析。10月份廠實際鋼產(chǎn)量41201*.544噸。車間計劃工序成本10,337,294.37元,實際成本12,122,912.74元,較計劃成本增長1,785,618.37元,噸鋼成本增長4.33元/噸。鋼包磚:鋼包磚計劃噸鋼成本10.38元/噸,實際噸鋼成本13.35元/噸,超支2.97元/噸。超支原因:1))本月計劃砌筑中修鋼包28個,實際發(fā)生小修鋼包29個;中修鋼包25個;大修鋼包3個。造成成本上升1,229,265元,噸鋼成本2.98元/噸。2))鋼包砌筑工藝改造圍罐使用鋁鎂碳磚,造成單包成本上升6,427.64元,每月計劃砌筑中修鋼包28個,總成本上升179,973.92元,噸鋼成本0.44元/噸(按鋁鎂不燒圍罐磚使用35次理論計算對比,實際達不到)。2)中包磚中包磚計劃噸鋼成本6.05元/噸,實際噸鋼成本7.18元/噸,超支1.33元/噸。超支原因:1))其中1#-4#機、板坯計劃噸鋼成本5.40元/噸,2,224,846.14元,實際噸鋼成本5.49元/噸,2,262,631元,超支0.09元/噸。超支原因:由于干式料中間包的擴大應(yīng)用后,占總量的52.75%,反應(yīng)出干式料中間包單包成本由于是按照新打結(jié)永久層測算的,永久層使用到中后期后,由于永久層的減薄造成工作層加厚,工作襯用量上升,中間包單包成本發(fā)生了變化。2))5#計劃噸鋼成本0.65元/噸,267,805.55元,平均連澆爐數(shù)為5爐,實際噸鋼成本1.69元/噸,695,025.65元,超支1.04元/噸。3)爐襯磚爐襯磚計劃噸鋼成本2.52元/噸,實際噸鋼成本2.57元/噸,超支0.05元/噸。二,安全工作與設(shè)備維護。1,安全工作開展情況;本月車間組織安全、防火檢查各5次,車間組織安全專業(yè)會兩次。檢查周一安全活動四次共計16班組,抽考規(guī)程及安全內(nèi)容共計80人次,安全教育培訓(xùn)20人次,特種作業(yè)培訓(xùn)30人,下發(fā)安全,防火,交通學(xué)習(xí)材料計8次,完成遷鋼實習(xí)人員上崗前安全教育工作。10月份從安全、設(shè)備、保衛(wèi)防火情況穩(wěn)定,“十一”期間相關(guān)工作扎實穩(wěn)定。2,設(shè)備使用維護情況。1),完成鋼包傾翻機、中包傾翻機、125噸天車、50噸天車的設(shè)備強化工作。2),更換離線烘烤包蓋6個。完成修復(fù)鋼包28個,中包15個項目。3),車輛管理。認真做好302、880E拆爐機、拆包機、*車的日常保養(yǎng)維護。通過多方努力,備置了車輛急需的部分易損件。本月302新拆爐車第一次使用,震動不理想,滿足不了生產(chǎn)的需求,經(jīng)與廠家多次聯(lián)系,對鎬頭及風(fēng)路系統(tǒng)進行了認真檢查,通過多次的拆除安裝,實現(xiàn)良好的震動效果,滿足了生產(chǎn)的需要,為今后的爐役拆除進度打下了良好的基礎(chǔ)。4),車間內(nèi)部實現(xiàn)板坯快換機構(gòu)備品備件管理規(guī)范化,實現(xiàn)上月制定的工作目標(biāo),現(xiàn)已作為車間大班備品備件管理的樣板。

三,10月份工作概述、11月份工作重點。1,遷鋼工作。10月份,車間骨干力量赴遷鋼工作,“十一”期間更是進入決戰(zhàn)的關(guān)鍵時期,本部的職工對遷鋼工作也發(fā)自內(nèi)心的給予大力支持,急需的物件、資料、生活用品及時運往現(xiàn)場,積極解決赴遷同志的家庭困難。在密切關(guān)注遷鋼工作的同時,認真組織好本部生產(chǎn)工作,加強節(jié)日值班力量,保證了節(jié)日期間和全月生產(chǎn)穩(wěn)定。通過赴遷鋼的同志忘我的工作和付出,實現(xiàn)了10月12日順利投產(chǎn)。這是一段不平凡的日子,是一段不能忘卻的記憶,證明了我們是一支能打硬戰(zhàn)的團隊,也激勵我們工作節(jié)奏原本可以這么快,工作效率原本可以這么高,也使我們更加緊密地團結(jié)在一起。10月份,遷鋼鋼分廠共生產(chǎn)136爐,產(chǎn)鋼26198噸。共投入鋼包8個進入周轉(zhuǎn),基本滿足了煉鋼生產(chǎn)的需要。2#鑄機共澆注136爐,平均連澆爐數(shù)2.61爐,使用干式中間包51對。此外,至10月31日,車間支援遷鋼鋼分廠人員已經(jīng)達到了17人。11月份,遷鋼鋼分廠將迎來1#鑄機及2#轉(zhuǎn)爐的熱試投產(chǎn),全車間要繼續(xù)學(xué)習(xí)先進,克服困難,保證生產(chǎn)的順行及順利投產(chǎn)。2,鋼包耐材損毀機理、底吹磚研究、VSV鋼包機構(gòu)改造,F(xiàn)在包括今后較長一段日子,我車間有三大項具體工作:一是探索和實現(xiàn)鋼包包齡的提高;二是鋼包底吹效果的提高和穩(wěn)定;三是VSV鋼包機構(gòu)的改造升級。研究單位對我廠渣系狀況和鋼包耐火材料損毀機理已進入總結(jié)和研討階段,應(yīng)認真整理和組織好研討工作。鋼包底吹效果的穩(wěn)定提高,要認真按照部署,從入廠檢測、正常的使用、使用當(dāng)中的檢查確認和數(shù)據(jù)統(tǒng)計、維護措施的跟進實施、使用效果的評估各個方面,使系統(tǒng)規(guī)范化,同時注重和廠家的技術(shù)交流,以滿足我廠生產(chǎn)和工藝的需要。鋼包機構(gòu)改造是對生產(chǎn)最為密切、必須保證順利實現(xiàn)的最為關(guān)鍵的一個大項目。借助該機構(gòu)在遷鋼使用的經(jīng)驗,我車間比照現(xiàn)場使用情況,認真對照相關(guān)合同和協(xié)議,努力彌補空缺和差距。已整理出自備件、生產(chǎn)和維護工具、材料、機構(gòu)本體備件的現(xiàn)狀和應(yīng)有數(shù)量和狀況,將于近日會同各專業(yè)盡快落實。已整理出一套操作規(guī)范和維護規(guī)范,編寫制定了培訓(xùn)材料和方案。同時,機構(gòu)維護間在廠領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下,已開始招標(biāo)建設(shè)。車間已明確:改造過程,要做到滴水不漏,既要摳細節(jié),也要系統(tǒng)化;VSV機構(gòu)本身是先進的,關(guān)鍵看人怎么使、怎么維護、怎么管,要以機構(gòu)改造為契機,把生產(chǎn)操作和維護規(guī)范化,杜絕現(xiàn)在使用工具“擲地有聲”的不良習(xí)慣,要借助VSV機構(gòu)改變一群人,改變思維、管理思維;高標(biāo)準(zhǔn)嚴要求要堅持到底。

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