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技術總結(卸儲煤設備檢修工技師-嚴巍)

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技術總結(卸儲煤設備檢修工技師-嚴巍)

技師技術總結

作者:嚴巍

單位:上海外高橋第三發(fā)電有限責任公司

本人于1989年走入電廠工作,至今已經(jīng)整整22年。參加工作22年來,經(jīng)歷了外高橋第一發(fā)電廠及外高橋第三發(fā)電廠籌建建設工作,現(xiàn)是外高橋第三發(fā)電廠燃料部機務點檢員。作為一名普通的電力工人,在日常工作中我立足本職崗位,刻苦學習技術知識,爭做一名合格的電力工人,做出了自己應有的貢獻。本人于201*年被評為高級工,現(xiàn)對自己情況總結如下:一、加強業(yè)務學習,提高素質

作為普通的電力工人,肩負著所在崗位安全生產(chǎn)的職責,自身素質的高低直接影響班組的安全生產(chǎn)。我首先做到立足本職崗位,向有經(jīng)驗的老員工學習,向書本學習,注重崗位的實際操作。特別是擔任卸儲煤設備點檢員十幾年來,作為卸儲煤設備安全生產(chǎn)第一責任人,加強自己的安全生產(chǎn)意識、安全知識素養(yǎng)和安全責任感,帶頭嚴格執(zhí)行安全工作的各項規(guī)章制度,安全工作做了表率,通過自身學習、提高,為班組和部門安全生產(chǎn)做出貢獻。二、加強自身培訓、發(fā)揮技能作用

自進入外高橋第三發(fā)電廠2×1000MW生產(chǎn)準備后,我通過查閱各類卸儲煤設備設計資料、設備規(guī)范以及學習和了解了設備保養(yǎng)維修要求后,很快發(fā)現(xiàn)自己對于大機組卸儲煤設備專業(yè)知識掌握還是相當匱乏的,雖然以前在外高橋第一電廠一直從事卸儲煤設備點檢管理工作,經(jīng)過生產(chǎn)準備、卸儲煤設備安裝調試、設備使用中的消缺及每年2次大小修工作,已積累了一定專業(yè)知識和管理經(jīng)驗,但光憑這些遠沒達到外高橋第三電廠對于設備精細化管理要求,因此必須盡快適應新的工作需要,使自己在原有基礎上再上一個新的臺階。為了能開闊思路,積累經(jīng)驗,在部門領導安排下我和其他同事去了設備生產(chǎn)廠家收集相關資料及同類電廠取經(jīng)學習,同時把設備生產(chǎn)廠家專業(yè)技術人員請來做專業(yè)培訓講座。在此期間我認真、虛心地向同行專業(yè)人員學習請教,積累了一些實用工作經(jīng)驗,使我受益匪淺,也為我在今后工作打下了良好的基礎。為了讓外包工程隊盡快適合我廠管理要求,我對所管轄外包工程隊伍進行了專業(yè)培訓講座和安全生產(chǎn)教育。針對管轄設備認真編制、修訂分管設備的點檢定修標準、維修技術標準、設備加油(脂)標準、檢修作業(yè)文件包、設備規(guī)范和設備臺帳等設備管理制度及標準,編制并落實分管設備的年、月、周等各類巡檢表等,逐步達到我廠設備精細化管理要求。三、典型案例

1、皮帶機2E除塵器進風口改樣

我廠1D轉運站除塵器為張家港科迪機械有限公司制造的型號為LYCM156-Ⅱ-A-B型布袋除塵器,用于石灰石系統(tǒng)除塵。實際運行中含塵氣流沿環(huán)形風道進入除塵器筒體,由于含塵氣流(含金剛砂)直接沖擊進風口附近的12只布袋,一般一個月左右即造成布袋的嚴重破損,嚴重影響除塵器的正常運行。

在進風口制作導流風箱:頂部為寬度324mm,向下傾斜45°的斜板;內(nèi)側為弧長966mm*高度400mm的環(huán)形板,離筒體內(nèi)壁的距離200mm;風箱的下部為開口結構,用角鋼焊接二檔撐桿,以增加風箱的強度。在導流風箱的作用下,將原先從進風口切向進入除塵器的含塵氣流先往下壓,其中的固定顆粒在自重作用下向出灰口下落,空氣經(jīng)布袋過濾后從除塵器排風口排出。

改進后除塵器除塵效果正常,布袋一年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)破損現(xiàn)象,改進效果明顯。本人為此項目的方案提出者,并組織方案的實施,以及現(xiàn)擔任場工作負責人。2、碎煤機F外側軸承超溫疑難故障的處理

我廠碎煤機F自201*年8月開始經(jīng)常出現(xiàn)外側軸承超溫保護停機的故障,201*年8月至201*年3月之間半年多時間內(nèi),經(jīng)歷更換進口軸承、更換新軸承座(軸承座內(nèi)孔任意位置測量直徑尺寸均為正公差)、軸承座結合平面增加墊片、碎煤機轉子水平度及直線度調整、更換大游隙軸承等一系列方法,均未能徹底解決問題,只能用軸承風扇強制通風冷卻,勉強維護碎煤機F運行。

經(jīng)過多次現(xiàn)場調查與分析,找出了軸承超溫故障的原因:軸承徑向間隙內(nèi)側與外側相差較大。經(jīng)測量軸承座端面與轉子軸線垂直度嚴重超標(水平方向垂直度偏差0.60mm,垂直方向垂直度偏差0.80mm),直接原因一是軸承座安裝底板變形,二是碎煤機轉子軸頸加工偏差或變形偏差。

解決方案:將百分表表座吸附在碎煤機外側圓盤上,百分表針腳置于軸承座內(nèi)側端面上,通過軸承座底面內(nèi)外側增減墊片消除垂直方向垂直度偏差,通過移動軸承座水平位置消除水平方向垂直度偏差,并用定位板固定軸承座位置。

201*年4月實施以上解決方案后,歷經(jīng)高溫季節(jié)后從未出現(xiàn)軸承超溫停機故障,保證了上煤設備的正常運行。

此項目中本人為現(xiàn)場工作負責人。3.卸船機換繩裝置升級、改造

我廠兩臺1500t/h卸船機換繩裝置存在問題:

1)換繩過程中出現(xiàn)溜車下滑現(xiàn)象:換繩裝置在牽引Ф54mm鋼絲繩更換工作中曾多次發(fā)生下墜現(xiàn)象直接影響了換繩效率,而且一旦發(fā)生下墜在重力加速度的作用下對設備和人身安全帶來極大的威脅,對安全生產(chǎn)帶來了隱患。

2)換繩裝置制動安全性能差:制動力矩與鋼絲繩及各工況參數(shù)不相匹配。3)換繩裝置卷筒排繞導向性差:在受力過程中鋼絲繩在卷筒上的排繞是沒有

導向性的無序纏繞,這樣會使鋼絲繩在纏繞時相互擠壓造成磨擦點增多容易引起斷絲。

4)換繩裝置底座支架布局不合理:由于位置的局限支座與承重梁布置不在同一中心線上。改造方案:

改變原裝置結構形式用國產(chǎn)產(chǎn)品替代進口產(chǎn)品,通過對換繩裝置的支架底座、裝置牽引力、電動機功率、制動力矩、鋼絲繩的直徑、卷筒的排繞導向的升級改造。改造后效果:

經(jīng)改造后換繩裝置使用可靠性、穩(wěn)定性、安全性及換繩效率都比改造前好的多,確保了卸船機換繩工作安全開展。

本人為此項目的方案提出者,并組織方案的實施,以及現(xiàn)擔任場工作負責人。

四、卸儲煤設備工作

本人自擔任燃料點檢員以來,每年的卸儲煤設備大小修工作中,均擔任現(xiàn)場工作負責人,卸船機、輸煤皮帶機等設備的大小修工作都能按時、安全、優(yōu)質、有序完成。平時的檢修維護工作中,能充分掌握分管設備的運行狀態(tài)和缺陷情況,檢查并督促檢修人員做好設備的維護和消缺工作,并對設備異常情況進行分析并采取相應防范措施。設備發(fā)生重大缺陷或故障時,及時合理的組織檢修隊伍進行搶修,并在工作結束后進行事故分析,將故障產(chǎn)生原因、檢修過程、情況分析以及處理結果詳細記錄備案。

五、立足崗位成才,爭取進步。

隨著電力科技的飛速發(fā)展,大量新設備、新技術運用,我感到自己知識技能的缺乏,需要不斷把自己的專業(yè)素養(yǎng)和能力進一步提高,跟上高科技時代的步伐,能夠在實際工作中更加得心應手。我熱切地希望能成為一名技師,并將繼續(xù)努力工作,爭取更大進步,為本企業(yè)的安全生產(chǎn),健康快速發(fā)展做出貢獻。

201*年9月22日

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