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1#機2#循環(huán)水泵檢修工作總結

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-18 04:43:20 | 移動端:1#機2#循環(huán)水泵檢修工作總結

1#機2#循環(huán)水泵檢修工作總結

201*年7月21日,我們維修部,機務檢修班,配合廠家,項目人員以及安裝單位,對1#機2#循環(huán)水泵進行了為期一周的檢修工作。

在這次工作中,我們碰到了一些比較棘手的問題,以及前期的準備工作沒有完全做到位,以至于我們的工作反復返工,并導致工作沒有按預期的時間完成,一定程度上耽誤了機組的“168”。

這次我們對循環(huán)水泵進行了機械密封更換的工作,工作內(nèi)容如下:

1.水泵解體前的準備工作,包括所使用工器具、耗材以及配件的準備。

(1)工具:46敲擊扳手2把,32—36梅花扳手2把,22—24梅花扳手2把,30—32梅花扳手2把,英制12件套內(nèi)六方扳手1套,平口起子2把,小榔頭1把,大榔頭1把,撬棒2支,紫銅棒2根,鏨子1支,木工鑿2把,3噸吊葫蘆2個,5噸3m吊裝帶(鋼絲繩)2條,吊裝護皮4片,5噸卸扣2個,行車1臺,鐵皮剪刀1把,角向磨光機1臺,線纜盤1個,氣割工具1套,軸承加熱器1臺,聯(lián)軸器拔具1個,軸承拔具1個,32t機械千斤頂1個,平銼1支,半圓銼1支。

(2)材料:塑料布10m,1mm石棉板10m,青稞紙2m,密封膠10管,大布10匹,天山白布5m,煤油5L,清洗劑3罐,松動劑2罐,固體潤滑脂1罐,空桶1個,千葉拋光片/鋼絲腕刷2個,枕木2根,砂紙10張。

2.水泵解體前斷電、泄壓與隔離等安全措施的實施。

3.水泵的解體:

(1)確保安全措施到位后,我們先做好記號,拆卸聯(lián)軸器保護罩以及聯(lián)軸器對輪螺栓。

(2)松開兩側的機械密封壓蓋螺栓,并用撬棒講兩側機械密封壓蓋與泵殼分離。分離時注意保護好機封動靜環(huán)。

(3)拆卸泵蓋螺栓,用頂絲將泵蓋與泵體分離,并使用行車將泵蓋調(diào)離至檢修區(qū)域,放好。

(4)拆除兩側軸承箱冷卻水活結,并將軸承室內(nèi)潤滑油排出之專用容器內(nèi)。

(5)拆卸兩側軸承室上壓蓋及側壓蓋螺栓,并使用頂絲將上壓蓋頂起,用銅棒將側壓蓋輕輕敲開。

(6)使用行車將轉子吊至事先放好的枕木上以防傷到葉輪及軸承,起吊時應注意保護葉輪,鋼絲繩承重有銳角的地方應墊橡膠或軟木保護。并使用吊葫蘆調(diào)節(jié)葉輪平衡,平衡后方可吊起。

(7)使用專用工具將聯(lián)軸器拔下,拔下時需加熱。

(8)用內(nèi)六角扳手松開油封,并將其取下,放至干凈的地方。

(9)使用鏨子榔頭松開軸承鎖緊螺母,取下過程中注意螺紋旋向。

(10)拆下軸承襯套及甩油環(huán)。

(11)拆下軸承外圈,并用白布包好,放至干凈的地方。

(12)拆除軸承室側壓蓋,放至干凈的地方。

(13)使用拔具將軸承內(nèi)圈拆下,并用白布包好,放至干凈的地方。

(14)拆除軸承室另一側油封,及軸套和密封圈。

(15)取下機封壓蓋,取下過程中因注意保護。

(16)取下已損壞的動環(huán)軸套。

4.各部件的檢查及清理:

(1)檢查機封套,油封套并進行打磨清理。

(2)檢查軸,檢查各配合面光滑,無毛刺、劃痕并進行清理打磨。

(3)檢查鍵與鍵槽配合度,并清理打磨。

(4)檢查軸承,并清洗放好。

(5)對各螺栓清洗。

(6)對各結合面清理、打磨,準備好石棉墊。

5.水泵回裝,依次將水泵各部件按事先標記好的順序回裝。

6.冷卻水管回裝。

7.回裝時的注意事項:

(1)機封動環(huán)安裝時,應注意作業(yè)衛(wèi)生應清潔,安裝前應使用手電筒對機封動靜環(huán)配合是否嚴密進行檢查。安裝時應平穩(wěn)用力,注意平衡。裝好后緊固鎖緊螺母。

(2)回裝是調(diào)節(jié)好機封壓縮量。

(3)各部件回裝需到位。

(4)注意各密封位置的密封圈、密封墊的完好,不可漏裝。

(5)各緊固螺栓需鎖緊。

(6)軸承內(nèi)圈及對輪回裝時,需加熱至110℃左右,溫度不可過高。

(7)軸吊裝時,應在機封動靜環(huán)之間加白布,做到保護機封的作用。

(8)切記,水泵上蓋緊固后,才能緊固機封壓蓋。

本次檢修工作返工三次,其主要原因有以下幾點:

1.由于拆卸時沒有保管好配件,回裝時找不到原裝O型圈,選用不匹配的O型圈,導致回裝過程中將密封圈擠破。從而密封不嚴,軸套漏水,有一部分進入軸承箱。

2.第一次返工為了節(jié)省工時,將電機吊走,在不吊起大蓋的情況下,使用兩臺千斤頂?shù)箵Q將軸撐起,回裝過程中,由于力道把握不均勻,導致機封再次損壞。

3.第二次返工沒有圖省事,我們按部就班的進行泵體的拆卸、機封的回裝,在將軸放入泵殼內(nèi)的時候,發(fā)現(xiàn)了機封沒有壓縮余量這個問題,導致第三次返工。

4.第三次返工時,我們?yōu)榱私o機封留有壓縮余量,我們在機封的壓蓋及對面的軸承壓蓋上加了一定厚度的墊片,以增大機封壓縮余量,并平衡軸向竄動量。在這次的回裝過后,依然有少量的泄露,經(jīng)過廠家的微調(diào)后,消除了泄露。

盡管在本次檢修過程中,出了許許多多的差錯,但是我們學習到了好多東西,也學會了一些新的技能,但同時,我也看到了我們的不足,深刻的認識到以下幾點:

1.不可圖省事,欲速則不達。在檢修過程中,凡事按部就班,能達到更好的效果。

2.技能的熟練度有待于提高,檢修的各個方面出現(xiàn)的問題,均為技能的不夠熟練。所以,以后檢修設備的過程中,多動手,多思考,提高自己的水平,是相當重要的。

本次的檢修結束了,未來的檢修工作還得繼續(xù),我們將本著認真、負責的態(tài)度,做好本職工作,并努力提高自己的技能,為了我們電廠設備安全正常的運行,盡一份力。

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