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本周在xx石化實習主要是跟著師傅學習室外操作,冬季巡檢主要注意防凍凝落實,此外加強對裝置的巡檢,在18號切換脫硫塔頂回流泵P2106時發(fā)生泵大蓋泄漏。
在師傅做好切換泵前的準備工作后,我發(fā)現(xiàn)泵出口壓力表有示數(shù),啟動電機后,剛要開出口閥,此時才發(fā)現(xiàn)壓力表示數(shù)沒有變化,瞬間泵大蓋發(fā)生泄漏,師傅立即關閉電機,打開蒸汽噴向泄漏處,在蒸汽的掩護下關閉泵入口閥,之后切凈泵體內(nèi)介質(zhì),等待機修人員進行維修。
本次事故原因
1)在啟動泵前對泵的檢查不到位,沒有發(fā)現(xiàn)壓力表異常,造成泵憋壓泄漏
2)泵體在冬季溫度過低,墊片熱脹冷縮造成泄漏。
P2106內(nèi)介質(zhì)含有高濃度硫化氫,發(fā)生泄漏時應該在蒸汽的掩護下關閉泵出入口閥門,防止中毒事故。在切換泵時做好啟動泵前的檢查工作
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本周的學習內(nèi)容是加氫裝置1.0兆帕蒸汽中斷現(xiàn)象及處理方法。1.0兆帕蒸汽的來源有兩路,一路來自焦化汽輪機背壓,一路來自動力,在加氫的應用有伴熱、霧化蒸汽、瓦斯緩沖罐加熱盤管,吹掃蒸汽,消防蒸汽等,1.0兆帕蒸汽中斷后,操作室內(nèi)顯示蒸汽管網(wǎng)壓力流量指示下降并報警,燃料氣帶液引起爐子操作波動,現(xiàn)場伴熱效果變差,重沸爐如果燒油火煙囪會冒黑煙等現(xiàn)象。
爐子此時如果燒油火應該切換成氣火,夏季停1.0兆帕蒸汽對裝置平穩(wěn)運行沒什么影響,如果是冬季,對裝置的防凍凝工作有很大影響,短時間停蒸汽可以先維持生產(chǎn),長時間停汽要做緊急停工處理。本周現(xiàn)場緩蝕劑泵入口過慮網(wǎng)堵塞引起泵不上量,清洗過慮網(wǎng)后從新投用,除鹽水罐頂水封罐伴熱線后部壓力高,在放空疏水閥前存水后從新投用。聽師傅說最近分餾塔液位不穩(wěn),應該穩(wěn)定分餾塔進出物料平衡,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
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本周學習了加氫進料調(diào)節(jié)閥停儀表風的現(xiàn)象及處理方法。進料調(diào)解閥是風開閥,當儀表風停后,風開閥會全關,操作室內(nèi)該閥的閥位不會發(fā)生變化,不過泵出口壓力會升高,流量會降低,泵會連鎖停車,原料緩沖罐液位會上升,加熱爐連鎖滅火等現(xiàn)象。儀表風停時,儀表還可以維持一段時間,此時儀表風壓力低報警,此時可以開原料油調(diào)節(jié)閥付線調(diào)節(jié)進料流量,之后聯(lián)系儀調(diào)度查找原因,及時恢復供風。本周xx的工作重點是做好裝置的防凍凝工作,發(fā)現(xiàn)凍凝點及時處理,保證裝置平穩(wěn)運行,此外瓦斯緩沖罐帶液嚴重,應加強瓦斯罐切液,防止瓦斯帶液影響爐子平穩(wěn)操作,由于燃料油壓力不穩(wěn),而且油槍經(jīng)常堵塞,裝置改燒氣火,清理油槍備用。
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通過本周學習,了解了加制氫裝置基本的防凍凝方法,還有本周裝置操作上出現(xiàn)的問題及處理方法。冬季防凍凝的主要方法是1.易凍凝管線加伴熱2.壓力表內(nèi)加防凍液3.測量儀表加伴熱箱4.現(xiàn)場就地顯示的液位及界位計加銅管伴熱5.長流水6.備用泵的預熱7.管線加保溫8.地點放空9.風大部位加擋風帆布冬季生產(chǎn)時,應加強對裝置的巡檢,發(fā)現(xiàn)凍結(jié)損壞的地方及時處理,并采取有效措施,確保裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn),在巡檢時要勤摸伴熱線及放空線,及時發(fā)現(xiàn)凍凝點并處理,放空開的過大要關小以降低能耗。
加氫裝置易凍結(jié)的點是一些較細管線、短結(jié)、閥門、死角、水冷、放空管線、泵沒預熱好等,在發(fā)現(xiàn)凍凝點后,要采取有效措施維持生產(chǎn),主要方法是來大放空或根據(jù)凍凝部位選擇使用水還是蒸汽融化。本周由于焦化停工,制氫裝置改催化干氣為原料氣,造成產(chǎn)氫量下降,對加氫裝置的影響很大。由于產(chǎn)氫量下降,新氫壓縮機軸側(cè)卸荷百分之五十,開大循環(huán),原料手閥關小,精柴外送閥關小,控制好各容器內(nèi)液位及界位,緩蝕劑泵行程由9調(diào)至8.5。由于新氫量低,新氫二返一手閥關,循環(huán)氫緩沖罐返罐線開一扣,壓力恢復后,將部分大循環(huán)改為正常流程,后因系統(tǒng)壓力低又改回部分大循環(huán)。重沸爐氣火切油火,精柴外送流量計后手閥關小,精柴外送閥開大,提升精柴外送壓力,防止原料油竄壓。一天,由于新氫壓力過低,新氫壓縮機卸至零負荷,精柴大循環(huán)開大至20噸每小時以降低耗氫量,新氫恢復后,壓縮機帶荷百分之百,精柴大循環(huán)降至10噸每小時。近期重沸爐剛投用油火,經(jīng)常出現(xiàn)火油槍堵塞現(xiàn)象,給操作帶來麻煩,燃料氣罐帶液嚴重,應加強切液操作,防止燃料氣帶水,本周循環(huán)氫壓縮機密封發(fā)生泄漏,處理后,使用氮氣置換3次。由于制氫裝置切換原料氣,產(chǎn)氫量容易發(fā)生波動,加氫操作一定要仔細,做好新氫中斷的事故處理,控制好高低壓分離器液位及界位,控制好爐出口溫度,控制好系統(tǒng)壓力,此外加強對裝置的巡檢,及時發(fā)現(xiàn)問題并處理,確保裝置安全平穩(wěn)運行!
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本周學習的主要內(nèi)容是高低壓分離器的操作以及新氫中斷的事故處理。 高分主要是在較高壓力下將純度較高的循環(huán)氫從冷卻到
45度以下的油氣水混合物中分離出來循環(huán)利用,同時還能脫除反應流出物中的部分含硫污水。低分的作用是將低分的反應生成油
閃蒸出低分氣,低分氣送至硫磺回收裝置,同時脫除反應流出物中的部分含硫污水,分出的生成油經(jīng)液面調(diào)節(jié)閥進入分餾部分。
高分進料溫度應低于45度,因為高于45度時,溶解在油品中的氫氣會增多,造成氫氣溶解損失增大,同時油品中的輕組分也因溫
度過高而揮發(fā)在循環(huán)氫中,在經(jīng)冷卻,則可能造成循環(huán)氫帶液,危及循環(huán)氫壓縮機平穩(wěn)運行。高分壓力在6.7兆帕左右,低分壓
力在1兆帕左右,當高分液位過低時會造成高低分竄壓,低分瞬間高壓可能發(fā)生爆炸,此時應關閉高低分之間閥門,低分手動泄
壓,嚴重時可啟動緊急泄壓系統(tǒng)。高分液位過高循環(huán)氫分離效果不好,液位過低會造成高低分竄壓。界位過高會造成油品分餾系
統(tǒng)帶水,過低會造成污水帶油。 新氫中斷可能是由于制氫裝置故障、新氫壓縮機故障、新氫壓縮機出口管線泄漏。當新氫中斷
時操作系統(tǒng)報警,新氫流量為零,如果是制氫裝置故障,新氫緩沖罐壓力大幅度下降,壓縮機出口溫度上升,如果是壓縮機故障
,緩沖罐壓力升高。新氫壓縮機故障時,可以立即切換至備機,備機運行不了,可以降低氫氣用量,可以降低處理量,降低反應
溫度,裝置改大循環(huán)。如果長時間不能恢復供氫,可以停反應部分,分餾部分改小循環(huán),恢復供氫后恢復正常生產(chǎn)流程。
此外,本周還到對照室內(nèi)DCS操作系統(tǒng),到現(xiàn)場查看各測溫測壓點,此后的學習還要聯(lián)系室內(nèi)外,加強動手能力培養(yǎng),還有事
故預案學習。
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本周學習了加氫裝置瞬間晃電的事故處理,加氫裝置晃電包括高壓電晃電和低壓電晃電。高壓電晃電時,高壓進料泵和壓縮機可
能發(fā)生停運,此時操作室內(nèi)顯示停運的進料泵和壓縮機出口流量指示為零并且低流量報警;停運的機泵和壓縮機停車報警;相關連
鎖動作,此時應立即前往現(xiàn)場啟動停運的泵和壓縮機。低壓晃電時,操作室內(nèi)或現(xiàn)場照明燈閃動,部分泵,空冷風機,注水泵,
鼓引風機停運,停運的泵出口流量指示為零并且低流量報警,停運機泵報警,應迅速到現(xiàn)場恢復機泵運行,同時還要留意壓縮機
水站和油站運行情,避免損壞壓縮機。在處理晃電事故時,要密切注意反應器床層溫度,避免床層超溫,嚴密監(jiān)視高低分液面,
防止發(fā)生竄壓事故。
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