小汽機伺服卡技術(shù)攻關(guān)總結(jié)
小汽機伺服卡頻繁故障總結(jié)
經(jīng)過攻關(guān)小組全體成員努力工作,截止201*年4月30日已全部完成,現(xiàn)將本課題所取得主要工作情況和成果向科技攻關(guān)評審小組匯報如下:
設(shè)備、系統(tǒng)原狀況:
小汽機伺服卡頻繁故障引起小機調(diào)門突關(guān)或指令失靈,造成小汽機停運。
攻關(guān)后要求達到的目標(biāo):
小汽機調(diào)門動作正常,一年內(nèi)不發(fā)生調(diào)門突關(guān)或指令失靈現(xiàn)象。主要成果:
一、伺服卡驅(qū)動回路不能正常切換
解決方案:#1、2機組臨停、小修期間對小機伺服卡驅(qū)動回路檢查校線,發(fā)現(xiàn)伺服卡驅(qū)動回路是單回路,在機組臨停、小修時增加一路伺服卡的驅(qū)動電纜。以往在開機前靜態(tài)標(biāo)定時,只是針對對一路伺服輸出試驗,不能保證伺服卡驅(qū)動回路冗余工作。在#1、2機組小修期間,攻關(guān)小組對小機伺服卡驅(qū)動回路進行切換試驗,強制指令在50%時,手動斷開正在工作的指令回路,伺服卡自動切換至備用回路,閥門指令和反饋都不會發(fā)生變化,實現(xiàn)了雙回路輸出的正常切換,保證了控制輸出可靠性。
完成進度:2A、2B小機201*年2月17日已完成。
1A、1B小機201*年4月30日已完成。
二、伺服卡LVDT不能正常切換
解決方案:伺服卡在正常工作狀態(tài)下默認采用LVDT1#工作,LVDT#備用,相互間切換原理采用LVDT1#、LVDT2#的交流反饋電壓互備檢測、控制。以往靜態(tài)標(biāo)定時,只對正在工作的LVDT進行標(biāo)定,如果該LVDT工作回路故障,伺服卡能夠切換到備用LVDT工作回路,但是備用工作回路的調(diào)門狀態(tài)未存儲于伺服卡中的EEROM存儲器中,會導(dǎo)致伺服卡故障,說明兩路LVDT回路沒有冗余工作。在#1機組小修期間,攻關(guān)小組對小機使用的伺服卡及配套的兩路LVDT初級、次級接線進行檢查、測量,分別對兩路LVDT進行標(biāo)定,并通過強制LVDT的閥位在35%~70%之間時,手動斷開LVDT1#的初級線路,伺服卡自動切換至LVDT2#上并輸指示燈于面板上。因此,LVDT屬于主要工作元件,應(yīng)保證其冗余工作,特別要注意LVDT回路連接的可靠性。
完成進度:2A、2B小機201*年2月17日已完成。
1A、1B小機201*年4月30日已完成。
三、伺服卡接頭與背板插槽接觸不良
解決方案:由于伺服閥控制器采用抗電磁干擾機箱和先進的電子器件,但也需要定期維護,確?刂破髂荛L期穩(wěn)定地運行。機組臨停、小修期間對小機MEH機柜伺服卡接頭與背板插槽進行檢查,均正常。但也應(yīng)注意盡量避免頻繁拔插卡件。
完成進度:2A、2B小機201*年2月17日已完成。
1A、1B小機201*年4月30日已完成。
四、伺服卡校驗
解決方案:#1、2機組小修期間對小機使用的伺服卡及配套的LVDT進行校驗。攻關(guān)小組針對小機使用伺服卡所配的LVDT安裝位置變化、LVDT傳感器更換或者是LVDT對應(yīng)的伺服卡更換,都會導(dǎo)致伺服卡故障指示。攻關(guān)小組采取重復(fù)對伺服卡的標(biāo)定方法后,伺服卡將讀得的兩路LVDT的最小值(即閥門全關(guān)位置)、最大值(閥門全開位置)存儲于伺服卡中的EEROM存儲器中,便于伺服卡斷電時保存數(shù)據(jù)和進行LVDT的工程量轉(zhuǎn)換計算。在以后的大、小修,臨停開機前,必須對伺服卡進行雙回路進行標(biāo)定,以保證控制系統(tǒng)可靠性。完成進度:2A、2B小機201*年2月17日已完成。
1A、1B小機201*年4月30日已完成。
五、伺服卡電源及接地
解決方案:#1、2機組小修期間,攻關(guān)小組對小機使用的伺服卡電源進行了雙電源切換試驗,試驗正常,對就地接地及屏蔽電纜檢查處理,保證了良好的接地,系統(tǒng)檢查接地電阻小于2歐姆,符合規(guī)范要求。完成進度:2A、2B小機201*年2月17日已完成。
1A、1B小機201*年4月30日已完成。
六、伺服閥檢查校驗
解決方案:伺服閥是控制系統(tǒng)中電液轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵元件,它可將電調(diào)裝置發(fā)出的控制指令,轉(zhuǎn)變成相應(yīng)的液壓信號。#1、2機組小修期間,攻關(guān)小組對小機伺服閥外接導(dǎo)線的屏蔽進行檢查處理,保證了良好接地。測量驅(qū)動伺服閥的±40mA電流輸出及線圈電阻均正常。要求在每次機組小修、臨停期間清洗,檢查伺服閥。完成進度:2A、2B小機201*年2月18日已完成。
1A、1B小機201*年4月30日已完成。
小機伺服卡故障的技術(shù)攻關(guān)歷時半年之久,經(jīng)過攻關(guān)小組的努力工作,截止到201*年4月30日已全部完成,工作完成后,攻關(guān)小組課題組在定期開展的行動學(xué)習(xí)活動中,又發(fā)現(xiàn)了伺服卡的初始化功能,就是通過對撥碼開關(guān)進行特定的撥碼,將原存儲在E2PROM中的其它回路、錯誤數(shù)據(jù)進行清除;重新伺服卡校驗后,現(xiàn)場實際閥門位置已存儲在E2PROM中,真正避免了閥門全開、全關(guān)值錯誤數(shù)據(jù)的存儲。對于前一階段小機伺服閥頻繁出現(xiàn)堵塞,導(dǎo)致控制失靈現(xiàn)象,攻關(guān)小組認為我司EH油質(zhì)顆粒度沒有達到規(guī)范要求,所以在以后機組大小修、臨停期間必須對伺服閥徹底清洗,最好對備用伺服閥外委專業(yè)清洗,以保證機組安全運行。
在各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助下,經(jīng)過攻關(guān)小組對伺服卡故障原因的排查和對問題的梳理,攻關(guān)小組認為已經(jīng)基本解決了因小機伺服卡故障導(dǎo)致小機調(diào)門突關(guān)、指令失靈、跳閘的事故;仡櫼荒陙淼墓ぷ,攻關(guān)小組全體成員密切配合,很好的掌握了伺服卡故障原因及排查,學(xué)習(xí)了不少的新知識,取得了初步的結(jié)果,但還有很多工作需要我們努力學(xué)習(xí)和研究。最后,感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和支持。
課題九攻關(guān)小組:
王建軍張政委白小勇郭成啟高鵬201*年12月28日
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2月熟料強度攻關(guān)總結(jié)
一2月原物料品質(zhì)
1、2月進廠石灰石化驗室現(xiàn)場取樣CaO平均為50.6%,堿含量最大值0.4%,最小值0.2%。平均在0.30%。
2、201*年砂頁巖不僅品質(zhì)(堿含量)影響質(zhì)量控制而且儲量制約生產(chǎn)。僅更換礦點就有三次。11月底才確定砂頁巖的礦點,201*年元月15日以后,該礦點形成開采面,SiO2在62-68%波動,堿含量2.59-3.6%。
3、頁巖成分比較穩(wěn)定SiO2在55-58%,AI2O315-17%,堿含量36.-4.0%。
4、2月原煤主要礦點是同泰和庫米什。原煤進廠灰分控制≤17%,熱值≥2201*,同泰原煤內(nèi)水在7.5-14%,進廠量為3000噸,對煅燒影響比較大,在2月6日停止進廠。
5、生料和煤粉細度分別控制在10.0和8.0以下。6、對于如何解決降低熟料中的堿含量的問題,是熟料強度攻關(guān)活動對原物料的控制要求,不僅對石灰石中的堿含量進行控制,同時對粘土質(zhì)原料中堿含量進行控制。借鑒201*年、201*年使用高硅低鈣石灰石預(yù)配料方案。201*年5月以后高硅低鈣石灰石儲量枯竭。08年11月在采礦法規(guī)許可的范圍內(nèi)找到一個儲量有約6萬噸高硅低鈣的礦點。12月13-14日使用950噸高硅低鈣預(yù)配料,砂頁巖與爐渣3:1的配料,熟料中堿含量為0.93%。使用爐渣配料在2月初,熟料的堿含量達到1.2%,對爐渣進行取樣檢驗堿含量由1.85%上升到3.96%,在2月17日已不使用。
二關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點指標(biāo)完成情況:
201*年2月合格率綜合統(tǒng)計
出磨CaO≥7059.9出磨Fe2O3≥8093.08%出磨細度≥9073入窯Fe2O3≥80入窯CaO≥80熟料f-CaO1.5042.8KH0.903煤粉細度≥9090.6合格率指標(biāo)合格率統(tǒng)計煤粉灰分≤1914.7198.05%79.03%備注:以上為1月26日至2月20日綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點存在的問題:
1、石灰石預(yù)均化堆場取料機和布料機故障,不能按要求布料
和取料,為保證正常生產(chǎn),石灰石直接入調(diào)配庫,使立磨出磨CaO合格率達到59%,熟料KH波動比較大,直接制約熟料f-CaO合格率為43.8%。
2、立磨系統(tǒng)的故障率高,在2月主要是輔機設(shè)備的故障停磨。
停磨后,生料庫線低,隨著庫線的降低,收塵灰占入窯生料的比例增大,而收塵灰成份比出磨CaO高1.5-2.0%,收塵灰中的堿含量為1.44%。窯內(nèi)結(jié)圈影響使f-CaO高。
3、借鑒二分廠提高強度的操作方法即提高燒成帶的溫度,高飽和
比的煅燒制度。對此我公司高KH控制,調(diào)整噴煤管內(nèi)外風(fēng)和鈍體,前煤用量由5.8噸增加到6.8噸來提高燒成帶溫度。4、窯系統(tǒng)漏風(fēng)比較嚴重,特別是后窯口密封已壞待修復(fù),煙室連
接處集料掉后漏風(fēng),這種工況直接影響煅燒。
針對存在的問題采取的措施:1、預(yù)均化布料按工藝要求規(guī)范布料,車間組織員工現(xiàn)場進行
布料工作重要性規(guī)范。2月17日,取料機的配件到貨,更換取料機鏈節(jié)和刮板,由于行走電機電磁離合器故障頻繁,現(xiàn)改為對輪連接減少故障,確保石灰石的均化。2、化驗室是原物料進廠質(zhì)量控制的主控部門,范圍由進廠擴
至礦點并與原物料進廠合格率完成情況掛鉤,每周對礦點進行現(xiàn)場檢查取樣。
3、2月24日,當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)以基本完成,安排檢修,工藝上
主要解決漏風(fēng),滿足煅燒通風(fēng)要求。對增濕塔出口進行檢查清理積灰。
4、依據(jù)201*年5月以前使用高硅低鈣與大塊石灰石預(yù)配料整理數(shù)據(jù),特別是堿含量的控制,在12月使用高硅低鈣和砂頁巖、爐渣預(yù)配料方案的堿含量達到0.93%。其風(fēng)險是磨投料量下降。在201*年3月,使用高硅低鈣和砂頁巖、硫酸渣配料方案,煤矸石根據(jù)鋁的變化進行微調(diào),必須控制液相量小于22%,減少窯內(nèi)出打球和黃心料。
4、在201*年控制原煤的內(nèi)水,避免使用同泰原煤因內(nèi)水高燒不起來溫度對窯工況的影響,同時控制原煤堿含量≤3.5%。三熟料強度攻關(guān)計劃的執(zhí)行情況:
1、元月用爐渣與砂頁巖配料的目的是降低堿含量,其方案的實施結(jié)果:1:3的配料熟料堿含量由1.2%降低到1.0%。1:1熟料堿含量在1.0-0.95%,熟料中鋁高正?刂圃4.6%,而1:1配料達到5.3%,液相量到24%以上,熟料煅燒黃心料多。改為1:3配料,元月20日,檢驗爐渣堿含量達到3.96%,爐渣配料的試驗結(jié)果沒有達到預(yù)期效果,放棄試驗。
3、目前石灰石二臺端東面的石灰石,CaO平均50.6.0%,堿含量0.3%。但是只有一個開采面,西面的石灰石CaO在47-50%,堿含量≥0.4%.對此請203地質(zhì)隊專家就大塊石灰石(聶礦)的開采面進行普查確定開采方案,目前聶礦開采面抬高4米,避開輝綠巖脈開采主山。這樣石灰石的堿含量控制在0.3%以下。4、依據(jù)武漢理工大對我公司原物料和熟料的特性分析,對熟料游離硅與強度在49、50Mpa.進行對比分析整理相關(guān)數(shù)據(jù)。其結(jié)論硅率大于2.8以上,游離硅在1.78以上偏高,與強度在49、50Mpa相關(guān)性比較強,與哈密從甘肅購進熟料比較(強度在54.6Mpa,游離硅在0.13),游離硅低有利于強度的提高。王再興和張述善兩位專家認為控制熟料硅率在2.6-2.8,生料細度控制10%以下有利于28天強度的提高。
總結(jié):針對攻關(guān)工作中出現(xiàn)的問題,攻關(guān)組組織專題會議對各項工作進行布考核,但是仍然存在著過程質(zhì)量波動性大,導(dǎo)致熟料強度不穩(wěn)定高的達到51Mpa,低的達到47Mpa。反映出我們的工作
質(zhì)量不穩(wěn)定,攻關(guān)工作存在一定的差距和缺陷。
改進思路:
1.工藝技術(shù)控制由工藝技術(shù)人員和操作員組織攻關(guān)活動,主要是統(tǒng)一思路、統(tǒng)一操作,對工況異常波動及時跟班解決。設(shè)備和電器影響工藝操作的問題點,發(fā)揮職能部門作用協(xié)調(diào)解決,或利用每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會落實并考核。
2.對人員培訓(xùn)方面,要求各部門進行專業(yè)的崗位基礎(chǔ)素質(zhì)培訓(xùn)和強化,主要是新工較多,多從理論指導(dǎo)現(xiàn)實教育的模式出發(fā),加大開導(dǎo)力度,逐步引申愛崗敬業(yè)理念。
3.用出磨CaO的合格率可以判斷出二各方面存在的問題,出磨CaO高必然為f-CaO的合格率高提供必要的條件,出磨CaO低反映出原物料的波動,石灰石預(yù)均化堆場的就沒有很好地發(fā)揮作用,預(yù)均化堆場是質(zhì)量控制的關(guān)鍵點。
吐魯番熟料分公司二00九年二月二十三日
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