徐莊煤礦自動(dòng)化數(shù)字化建設(shè)總結(jié)
徐莊煤礦自動(dòng)化數(shù)字化建設(shè)總結(jié)
一、自動(dòng)化數(shù)字化建設(shè)的意義及必要性:
自動(dòng)化數(shù)字化建設(shè)有利于安全提升、安全運(yùn)輸、提高效益。他體現(xiàn)了“科技是第一生產(chǎn)力”。礦井生產(chǎn)要走科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路,數(shù)字化、信息化是其發(fā)展的必然趨勢。
二、自動(dòng)化數(shù)字化建設(shè)實(shí)施情況:
1、主井、副井
徐莊煤礦主井、副井提升系統(tǒng)201*、201*年底,將控制系統(tǒng)改為西門子S7-400和S7-300相互獨(dú)立的雙回路控制系統(tǒng),采用西門子WINCC6.0組態(tài)軟件?刂凭W(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)為MPI網(wǎng)絡(luò)與PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)。系統(tǒng)編程軟件為SIMATICSTEP7。主井信號(hào)系統(tǒng)采用基于三菱現(xiàn)場總線的C-CLINK技術(shù),用FX2N型可編程控制器(PLC)組成的集散型控制系統(tǒng),電控、信號(hào)系統(tǒng)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸實(shí)現(xiàn)提煤全自動(dòng),裝卸載設(shè)備遠(yuǎn)程控制。副井信號(hào)系統(tǒng)采用光洋SR-21型系列PLC控制系統(tǒng),提矸過程中可以實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)運(yùn)行,提人方式采用手動(dòng)方式運(yùn)行。
2、壓風(fēng)機(jī)
徐莊煤礦壓風(fēng)系統(tǒng)采用4臺(tái)英格索蘭M250型螺桿式壓風(fēng)機(jī)聯(lián)網(wǎng)供風(fēng),201*年引進(jìn)英格索蘭ACS4000型集中控制系統(tǒng)對4臺(tái)壓風(fēng)機(jī)聯(lián)網(wǎng)控制,采用三菱Q系列PLC做為其控制核心,實(shí)現(xiàn)壓風(fēng)機(jī)聯(lián)網(wǎng)集中控制與遠(yuǎn)程控制。
3、主排水泵
徐莊煤礦主排水系統(tǒng)采用二級(jí)排水方式,一級(jí)排水為-400水平,二級(jí)排水為-750水平。每個(gè)泵房安裝MD280-65×8型排水泵5臺(tái),兩泵房與201*年對控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,控制系統(tǒng)改為以西門子S7-300系列PLC為控制核心,并配以地面遠(yuǎn)程控制計(jì)算機(jī),實(shí)現(xiàn)兩中央泵房自動(dòng)排水及遠(yuǎn)程控制排水。4、主扇風(fēng)機(jī)
徐莊煤礦采用中央邊界抽出式通風(fēng),安裝GAF25-12.5-1型軸流式通風(fēng)機(jī)2臺(tái),1臺(tái)工作,1臺(tái)備用,201*年10月對主扇風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,將系統(tǒng)改為西門子PLC集中控制的電控系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)一鍵切換、風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程操作控制。
5、徐莊煤礦井下供電自動(dòng)化信息介紹
徐莊煤礦井下采用KJ316型供電自動(dòng)化監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),201*年使用,201*年改造升級(jí),這是結(jié)合電腦監(jiān)視控制、信息遠(yuǎn)距離傳輸、信息實(shí)時(shí)采集與控制等技術(shù)于一身的綜合性的監(jiān)視、控制系統(tǒng)。利用企業(yè)局域網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),在網(wǎng)絡(luò)上就能夠進(jìn)同步瀏覽井下各采區(qū)變電所開關(guān)的負(fù)荷情況及運(yùn)行狀態(tài)。
6、斜巷軌道輔助運(yùn)輸
1)、矸石山提升機(jī)全數(shù)字電控系統(tǒng);東九、東三、Ⅱ3提升機(jī)全數(shù)字防爆四象限變頻絞車電控系統(tǒng);2#下山、東七液壓防爆提升機(jī)均采用plc控制,實(shí)現(xiàn)了速度控制、顯示和深度指示、停車位置、過卷自動(dòng)化數(shù)字化,具有電壓、電流、速度數(shù)字顯示,能夠準(zhǔn)確自動(dòng)加、減速、停車,提高了安全可靠性。斜巷跑車防護(hù)裝置的速度顯示和深度指示及擋車網(wǎng)的起落參與絞車控制回路,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化數(shù)字化,具有深度、速度數(shù)字顯示功能。
2)、架空乘人裝置實(shí)現(xiàn)無人值守,遠(yuǎn)程自動(dòng)化監(jiān)控和控制。
7、平巷軌道運(yùn)輸
徐莊煤礦井下現(xiàn)有-400、-750兩條水平軌道運(yùn)輸大巷,軌型均為30kg/m,運(yùn)輸總里程約11300m,-400軌道運(yùn)輸大巷采用KJ15A礦井機(jī)車運(yùn)輸監(jiān)控(信、集、閉)系統(tǒng)。機(jī)車配備了KTL106型泄露通訊系統(tǒng),在車場等要害地點(diǎn)安裝了視頻監(jiān)視裝置。架線式變頻電機(jī)車實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化數(shù)字化,具有電壓、電流、速度、里程數(shù)字顯示和限速功能,便于司機(jī)觀察。
8、皮帶主運(yùn)控制系統(tǒng)徐莊煤礦井下皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)采用帶式輸送機(jī)運(yùn)輸,共計(jì)15條皮帶機(jī)。使用KT50型PROMOS集中控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)地面遠(yuǎn)程控制,并可將相關(guān)信息送入礦局域網(wǎng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程訪問。可以該系統(tǒng)使我礦井下皮帶系統(tǒng)、地面選矸系統(tǒng)完全實(shí)現(xiàn)地面集中控制。各主運(yùn)皮帶機(jī)均已安裝綜合保護(hù)裝置,具有靈敏可靠的堆煤保護(hù)、跑偏保護(hù)、速度保護(hù)、煙霧保護(hù)、超溫自動(dòng)灑水保護(hù)功能。
9、皮帶主運(yùn)監(jiān)控系統(tǒng)
井下部分共計(jì)安裝KD6002礦用本安型光纖攝像儀23臺(tái),地面輸煤部分共計(jì)安裝自動(dòng)光圈固定黑白攝像儀11套,自動(dòng)光圈固定彩色攝像儀5套,信號(hào)傳送到集控室,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)終端可在權(quán)限范圍內(nèi)靈活選擇觀看保存各監(jiān)視點(diǎn)圖像,礦領(lǐng)導(dǎo)可以通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)終端來觀看所有工業(yè)電視圖像信號(hào)。10、通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)
徐莊煤礦安裝了兩套通訊系統(tǒng),SP30CN型地面數(shù)字程控交換機(jī)、DH201*型礦用數(shù)字程控調(diào)度交換機(jī)。SP30CN地面數(shù)字程控交換機(jī)201*年投入使用,容量為3000門,已使用約201*門,地面數(shù)字程控交換機(jī)安裝有專門的防雷電裝置;DH201*礦用數(shù)字程控調(diào)度交換機(jī)201*年投入使用,容量為300門,已使用165門,其功能齊全、可靠性強(qiáng)、實(shí)現(xiàn)環(huán)路中繼互聯(lián),同時(shí)備有地面和井下應(yīng)急所需的通信設(shè)施、應(yīng)急數(shù)字廣播系統(tǒng),已完成對井下采掘工作面、主要運(yùn)輸軌道、人員經(jīng)常出入場所等地點(diǎn),調(diào)度室通過控制主機(jī)可以實(shí)現(xiàn)對井下所有音響的語音廣播。11、調(diào)度指揮系統(tǒng)
徐莊礦調(diào)度指揮系統(tǒng)主要是由:調(diào)度操作臺(tái)、調(diào)度觸摸屏、DLP大屏顯示系統(tǒng)、工業(yè)電視系統(tǒng)、調(diào)度電源保證系統(tǒng)組成。201*年10月安裝投入使用。井下及地面工業(yè)電視監(jiān)控信號(hào)已安裝約170路,主要在礦調(diào)度、機(jī)電調(diào)度、運(yùn)輸調(diào)度、皮帶調(diào)度四個(gè)調(diào)度室內(nèi)顯示。工業(yè)電視所監(jiān)控的場所主要包括:采煤工作面,避難硐室內(nèi);目前已將運(yùn)輸、機(jī)電、皮帶重要視頻信號(hào)傳輸至礦調(diào)度并通過監(jiān)視器顯示。
三、以后建設(shè)(或完善)計(jì)劃:1、現(xiàn)正在對還有-750中央變電所、-750中部變電所等3處采區(qū)變電所進(jìn)行配置遠(yuǎn)程監(jiān)控監(jiān)測系統(tǒng)。進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)采區(qū)變電所自動(dòng)化無人值守管理,安裝可視化監(jiān)控系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控監(jiān)測系統(tǒng)。
1、主井繼續(xù)提高自動(dòng)化水平,提高提升能力,擴(kuò)大產(chǎn)能。
2、壓風(fēng)機(jī)房將新增高壓壓風(fēng)機(jī)納入聯(lián)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)全程自動(dòng)化控制。3、201*年升級(jí)改造運(yùn)輸?shù)孛嬲{(diào)度監(jiān)控系統(tǒng),對三臺(tái)以上架空乘人裝置和井下運(yùn)輸絞車遠(yuǎn)程監(jiān)控。采集各主要絞車的設(shè)備參數(shù),以數(shù)字形式上傳到地面調(diào)度顯示終端,實(shí)現(xiàn)報(bào)表和數(shù)據(jù)處理。
4、在機(jī)車運(yùn)輸監(jiān)控中推廣應(yīng)用KJ539-F型礦用隔爆兼本安型軌道運(yùn)輸數(shù)據(jù)分站和數(shù)字通訊,提高系統(tǒng)抗干擾能力。
5、皮帶運(yùn)輸機(jī)集中監(jiān)控自動(dòng)化控制系統(tǒng)的升級(jí)改造。提高其抗干擾能力、抗災(zāi)能力、防潮等方面做工作。實(shí)現(xiàn)對膠帶運(yùn)輸機(jī)系統(tǒng)設(shè)備的集中監(jiān)控,提高生產(chǎn)效率、減少現(xiàn)場操作人員、提高安全性的良好效果。
6、計(jì)劃在201*年底將原調(diào)度室改造、并完成調(diào)度大屏顯示系統(tǒng)的安裝,面積約為175m。
7.無線通信系統(tǒng)計(jì)劃在201*年底完成對采掘工作面、井下主運(yùn)輸和輔助運(yùn)輸大巷、井底車場、其他人員經(jīng)常出入的場所等重要地點(diǎn)安裝無線通信系統(tǒng)。計(jì)劃在201*年完成對井下其他場所及地面工業(yè)場地?zé)o線通信系統(tǒng)的安裝。
8、計(jì)劃在201*年底完成對輔助運(yùn)輸巷、井下變電所和排水泵房應(yīng)急廣播設(shè)備的安裝,最終達(dá)到中煤集團(tuán)《安全高效現(xiàn)代化礦井技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求。
9、將各控制系統(tǒng)進(jìn)行整合,實(shí)現(xiàn)礦井自動(dòng)化系統(tǒng)。四、系統(tǒng)自動(dòng)化、數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)總結(jié):
以信息化、自動(dòng)化帶動(dòng)煤炭工業(yè)化,走新型工業(yè)化道路,建設(shè)新型現(xiàn)代化礦井,是二十一世紀(jì)煤炭企業(yè)提高礦井安全程度、實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)高效、增強(qiáng)核心競爭力的必然途徑,是煤炭科技發(fā)展的方向。隨著礦井的不斷延伸,地質(zhì)條件越來越復(fù)雜,安全生產(chǎn)的難度越來越大。為實(shí)現(xiàn)礦井的“本質(zhì)安全”,該礦變“人控”為“機(jī)控”,大力推行了數(shù)字化礦井建設(shè)。我礦依托數(shù)字化礦井系統(tǒng),在加強(qiáng)監(jiān)測監(jiān)控,保障安全生產(chǎn)的同時(shí),大力推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備,著力打造機(jī)械化、智能化、數(shù)字化、高效化的本質(zhì)安全型礦井。
徐莊煤礦201*-4-
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