繼電保護技術監(jiān)督工作總結
繼電保護技術監(jiān)督工作總結
201*年12月和201*年4月,試驗院系統(tǒng)所按201*年年中技術監(jiān)督巡檢
大綱對我廠繼保專業(yè)進行了2次監(jiān)督檢查工作,工作中發(fā)現(xiàn)了本廠繼電保護方面存在的諸多問題,并及時提出了整改建議。在廠領導、維護分廠領導和二次班的積極配合下,使本廠的繼電保護工作開展得到了進一步的提高。1運行狀況評價
我廠的繼電保護、自動裝置、直流系統(tǒng)到目前為止運行良好,保護投入率100%,正確動作率100%,沒有發(fā)生因繼電保護、自動裝置、直流系統(tǒng)發(fā)生故障導致非計劃停運的事件。2存在的問題及整改情況
201*年年底技術監(jiān)督巡檢在我廠發(fā)現(xiàn)問題5項,分別為:
1.1升壓站及#1機組已投入運行,部分圖紙、資料和試驗報告?zhèn)淦、備件還沒有移交到班組(已完成);
1.2#1機直流系統(tǒng)、網(wǎng)控直流系統(tǒng)直流系統(tǒng)表計(數(shù)字電壓、電流表)無檢驗標識(正在統(tǒng)計實施中);
1.3直流系統(tǒng)充電裝置的過壓、欠壓和絕緣監(jiān)測的保護定值設定不合規(guī)程(已進行修正);
1.4完善加裝變壓器本體保護防雨罩(已造計劃);
1.5缺繼電保護、勵磁系統(tǒng)、直流系統(tǒng)技術監(jiān)督細則(購置當中)。到目前為止,整改完成2項,正在進行整改的有3項。
201*年半年技術監(jiān)督巡檢發(fā)現(xiàn)問題12項,含06年底4項,分別為:2.101#啟備變保護投運已經(jīng)超過一年,但只進行了一次部檢,未安規(guī)程要求做一次全檢。發(fā)生這個情況的原因主要是當時啟備變停電時間只有3個多小時不到4個小時,來不及進行全檢(為此已報停電申請,但是未得到批復);
2.2保護裝置打印機沒有裝紙,個別的沒有上電(已經(jīng)完成);
2.3沒有檢查本廠斷路器、刀閘輔助接點是否存在交直流同層布置的情況(正在落實之中);
2.41、2#機組100%甩負荷試驗未做,不滿足安穩(wěn)裝置投運要求(已經(jīng)聯(lián)系相關部門進行整改);2.5沒有查到變壓器油溫度計、繞組溫度計的首檢的檢定證書,溫度計是否進行過檢定無法確定,檢定時間無法確定,今后什么時候再次進行檢定無法確定(正在落實當中);
2.6微機五防、網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)軟件未進行備份(已進行備份);2.7設備維護工作的工作面劃分不清(已經(jīng)出具相關文件);
2.8直流系統(tǒng)存在的問題。第一,直流蓄電池維護制度編寫有誤,把核對性充放電試驗的周期定為1年,與規(guī)程規(guī)定不符,規(guī)程規(guī)定新投運的閥控式蓄電池組,2-3年進行一次核對性充放電試驗,運行6年以上的每年進行一次核對性充放電試驗。第二,沒有定期進行蓄電池單體電壓測試,只有201*年12月的測試記錄,且報告格式不正確。第三,沒有編制全廠直流系統(tǒng)空開、熔斷器的配置表,沒有開展空開、熔斷器配置核查工作。如果空開、熔斷器配置不合理,直流故障時會造成越級跳閘,擴大停電范圍,建議盡快編制配置表,并每年進行核查。第四,沒有直流充電裝置的穩(wěn)壓精度、穩(wěn)流精度、紋波系數(shù)的測試報告,據(jù)了解沒有開展這些工作,如果這些指標超標會影響蓄電池的使用壽命,建議補做,如有不合格及時請廠家處理(正在落實當中)。
擴展閱讀:201*年度繼電保護技術監(jiān)督工作總結
201*年繼電保護技術監(jiān)督工作總結
一、201*年度工作完成情況
(一)主要經(jīng)濟指標完成情況(統(tǒng)計至11月止)
公司繼電保護及自動裝累計定檢率為96.04%。其中:220kV保護裝定檢完成率93.9%,應檢164套,現(xiàn)檢154套,12月分可全部完成。110kV系統(tǒng)保護裝定檢率為97.3%,應檢265套,實檢258套。全部保護裝動作1095次,正確動作1095次,正確動作率100%。220kV系統(tǒng)保護裝動作108次(正確動作108次,正確動作率100%)。110kV及以下系統(tǒng)保護裝動作987次,正確動作987次,正確動作率100%。故障錄波裝應錄波40次,實際錄波40次,錄波完好率100%。220kV系統(tǒng)主保護投入率為99.9996%。
(二)主要工作完成情況及工作亮點
1、全面開展了短路電流計算校核工作。結合201*年度整定方案的編
制對201*年全網(wǎng)各電壓等級的最大短路電流進行計算,并針對計算結果進行了分析排名,按電壓等級分別列出短路電流前5名的變電站。針對主變低壓側并列運行時母線短路電流大于開關遮斷電流的變電站,要求低壓側分列運行。
2、推進省、地、縣調(diào)一體化整定計算工作,各縣公司已配整定計算軟件,目前在進行繪圖和試算工作。今后保護定值單將在OMS系統(tǒng)中完成復核、審核及執(zhí)行等各流程。
3、制定了贛西電網(wǎng)繼電保護定值通知單管理辦法及定值單上網(wǎng)流轉與執(zhí)行定值單的操作說明,要求相關單位和部門嚴格執(zhí)行定值單上網(wǎng)流轉流程以滿足省公司同業(yè)對標指標,并對違反管理辦法及要求的部門和人員進行考核。
4、全面清理各110kV變電站的主變及中低壓線路保護電壓閉鎖定值。低電壓定值已提高到85V-90V,負序電壓定值降底到3.5V。防止出現(xiàn)閉鎖元件靈敏度不夠造成保護越級跳閘或拒動的情況。
5、按照省調(diào)的工作部署,開展了各廠家繼電保護裝共性缺陷的軟件升級工作,北京四方220kV線路保護CSC-101、CSC-103型保護升級工作,12月份可以全部完成。根據(jù)省調(diào)要求對所轄110kV的南瑞繼保、許繼電氣、國電南自線路保護軟件進行升級,對CT斷線閉鎖邏輯進行完善,防止在特殊情況下保護發(fā)生拒動;南瑞繼保110kV線路保護RCS-941、RCS-943升級工作,現(xiàn)已完成,國電南自110kV線路保護PSL-621升級工作,12月分可完成。
6、繼續(xù)深入開展縣公司所轄繼電保護裝定值整定工作進行指導,要求部分縣公司派人員到地調(diào)進行繼保整定計算培訓工作,截止到201*年11月,贛西電網(wǎng)所轄七個縣(市、區(qū))供電公司均委派相應的繼電保護人員到贛西地調(diào)參加繼電保護整定計算培訓,縣調(diào)繼電保護整定計算及技術監(jiān)督水平有了較大幅度的提高。
7、完成220kV眾村變新建、220kV清江變電站綜自改造、110kV程家變新建等工程的繼電保護定值整定計算和技術監(jiān)督工作。
8、地調(diào)繼電保護故障信息分站的建設由于省地調(diào)調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設備交換導致目前還未完全正常運行,220kV變電站信息子站還有珠珊、白沙變電站需結合改造后接入、有大部分220kV變電站信息子站未接入110kV、10kV保護設備,需列項目接入,待全部改造投入運行后將大大提高繼電保護裝動作分析等專業(yè)管理水平。
9、結合省調(diào)圖檔管理系統(tǒng)工程項目的建設,大部分變電站圖紙實現(xiàn)了微機化管理,但圖檔管理系統(tǒng)維護還有待加強。
10、做好基建、技改工程提前介入工作,嚴把工程施工驗收關。220kV眾村變、珠珊變、白沙變及鳳嶺變均是今年已投運或即將投運的智能化變電站,針對智能化變電站,重點做好了廠家出廠聯(lián)調(diào)試驗,在試驗中除發(fā)現(xiàn)了很多虛端子連接錯誤或設計遺漏外,還發(fā)現(xiàn)了一些二次設備廠家裝原理、軟件或設也存在一些問題。如:220kV、110kV母線電壓合并單元外接3U0通道采樣板線性范圍存在與電力系統(tǒng)現(xiàn)場運行不適應的問題。南京金智220kV、110kV母線電壓合并單元,外接3U0通道采樣板線性范圍最大為200V,當外加電壓大于200V時,輸出將變?yōu)閹资也环(wěn)定,這樣可能會造成保護拒動;上海思源弘瑞220kV、110kV母線電壓合并單元,外接3U0通道采樣板線性范圍滿足要求,但經(jīng)主變間隔合并單元轉發(fā)后也不滿足要求,當外加電壓大于206V時已飽和,輸出將不是線性變化,最大輸出為223V。
南京金智母線PT合并單元PT并列原理存在缺陷,能滿足只有在分段開關合位時才能并列,但在并列操作后,若分段開關斷開時,不能自動解列,將會導致二次電壓與一次電壓不對應。
110kV母差保護需接收主變A、B套失靈啟動、解復壓信號,但母差內(nèi)失靈啟動開入為同一接收點,母差內(nèi)解復壓開入也為同一接收點,不允許多發(fā)一收,建議分開,已要求母差廠家升級。
發(fā)現(xiàn)許繼母線測控裝外接3U0電壓通道電壓變比軟件設存在問題,已要求按外接開口三角繞組實際變比更改軟件設。
在220kV眾村變、110kV富塘變投運前,繼保人員提前介入,與施工人員一起調(diào)試設備,檢查安裝情況,不僅讓施工過程中不符合反措標準的部分得到了提前整改,避免重復施工,也讓繼保人員更加熟悉現(xiàn)場設備情況,為以后日常維護打下了堅實的基礎。
11、做好施工圖紙會審工作,對繼電保護專業(yè)最新要求及時與設計人員進行溝通,確保新投設備滿足反措相關要求。
12、按照省公司要求,結合反措對220kV雙套保護出口跳閘回路進行了全面排查,保證了一一對應;加快了繼電保護反措清理、整改工作。13、加強保護動作、缺陷分析管理。對保護動作、缺陷情況及時進行了分析,為電網(wǎng)運行、事故搶修提供了相關信息。如:對清江變220kV母差保護動作情況進行了分析,并將開關同期合閘存在的相關問題上報了省公司,最后由省公司下發(fā)了相關文件對220kV線路測控裝同期功能進行了全面檢查。對祥符變#2主變中壓側間隙零序保護出口跳三側等保護動作情況進行了分析。通過對清家線清江變側、張化線張家山變側保護動作報告、錄波波形分析發(fā)現(xiàn)贛中氯堿主變中性點間隙調(diào)整不符要求,現(xiàn)已按要求進行了調(diào)整。對江口電廠131開關CT故障及刀閘引流線脫落引起的一系列保護動作情況進行了分析,為江口電廠事故搶修提供了幫助,并對其提出了相應的整改要求。對河東變10kVII母電壓不平衡情況進行了檢查分析,發(fā)現(xiàn)系由消弧線圈中性點位移電壓采集不正確造成檔位調(diào)整不對,從而導致一次電壓不平衡引起。
14、組織學習了繼電保護統(tǒng)計分析系統(tǒng)的運用,并組織人員對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行了填報、完善。
15、做好繼電保護技改、擴建及新建工程的全過程技術監(jiān)督管理,從接入系統(tǒng)、初設審查、圖紙會審、現(xiàn)場施工、定值整定、投運等環(huán)節(jié)把好技術關,力爭繼電保護設備零缺陷投入運行。同時協(xié)助各施工單位的施工做好施工方案(如白沙變、清江變、珠珊變、仙康線破口進大臺變等改造擴建工程),盡量做到方案更優(yōu),盡量最大限度地保證改造變電站繼電保護正常運行。
16、根據(jù)公司第六屆職工生產(chǎn)技術運動會實施方案的要求,組織舉辦了第六屆生產(chǎn)技術運動會場站繼電保護自動化技術競賽,通過此次競賽發(fā)現(xiàn)繼保人員理論水平及現(xiàn)場操作能力還有待于全面提高。
二、面臨的發(fā)展形勢和存在的問題及困難
1、110kV線路參數(shù)實測率不高,許多老線路未結合停電進行參數(shù)實測。根據(jù)《整定規(guī)程》要求110kV及以上線路須使用實測參數(shù)。目前發(fā)現(xiàn)線路理論計算的零序阻抗與實測參數(shù)相差較大,對故障電流計算的準確性有很大影響;且110KV線路參數(shù)實測率仍然偏低(僅占線路總數(shù)的40%),請相關部門加強線路參數(shù)實測工作的協(xié)調(diào)與執(zhí)行。2、在三集五大之后,公司所轄渝水、峽江等縣公司調(diào)控中心繼電保護整定計算人員調(diào)整,未進行過系統(tǒng)的繼電保護整定計算培訓,應盡快與贛西調(diào)控中心繼電保護整定專責取得聯(lián)系并派遣新人進行相關的繼電保護整定計算培訓,以滿足縣公司繼電保護整定計算及技術監(jiān)督的要求。
3、部分110kV線路兩側均為光纖差動保護,但由于光纖通道,因此光纖差動保護不能投運,這樣的保護有清樟I線、清樟II線、金高線等。這些線路應盡快沿線敷設OPGW光纜以使線路保護的光纖差動保護功能得以應用。
4、對縣公司繼電保護工作的監(jiān)督工作有待進一步深入,各縣公司繼電保護專業(yè)技術人員配、技術水平均有一定差距,目前部分縣調(diào)仍未配繼電保護專責,部分縣公司繼電保護整定計算仍由生技部負責,對縣調(diào)繼電保護整定計算及技術監(jiān)督工作均帶來不利影響。5、繼電保護圖紙管理還存在很多問題。部分基建工程設備投運后還沒有移交圖紙;圖實相符還有大量工作要做,到現(xiàn)場核對圖紙;圖檔管理系統(tǒng)電子化圖紙還不齊全,部分改造、新建工程還未提供電子版圖紙。
6、220kV主保護投入率仍需繼續(xù)加強監(jiān)控,今年已發(fā)生了10次主保護退出事件,設備消缺工作不容忽視。
7、有待進一步完善公司的繼電保護設備臺帳,220kV系統(tǒng)的臺帳管理要加強,繼電保護統(tǒng)計分析系統(tǒng)記錄還有待完整,及時性和準確性均不夠;110kV及以下臺帳的管理更需進一步細化。
8、圖紙會審工作有待加強。圖紙會審時間太短,應有相應的工作流程及合理的會審時間。9、保護裝插件出現(xiàn)缺陷后,繼保人員現(xiàn)場很難維修,而保護裝
廠家、型號也較多,導致插件種類繁多,很難做到所有插件有備品,只能臨時聯(lián)系廠家供貨,但時間較長,至少需要3天,有些廠家還需先簽合同才能發(fā)貨,影響了設備的可靠運行。有待進一步完善公司的備用插件板的種類與數(shù)量,完善廠家備品供貨流程,提高保護裝消缺效率。
三、201*年工作目標和重點工作措施
1、全面推進省、地、縣調(diào)整定計算軟件的推廣使用,規(guī)范定值單流轉管理。
2、繼續(xù)加強對縣公司整定計算及繼電保護動作分析的指導及監(jiān)督。
3、進一步推行使用110kV線路實測參數(shù),確保盡早實現(xiàn)贛西電網(wǎng)全
網(wǎng)110kV及以上線路整定計算使用實測參數(shù)值。
4、繼續(xù)加強對縣公司整定計算及繼電保護動作分析的指導及監(jiān)督。5、繼續(xù)抓好繼電保護故障信息地調(diào)分站、變電站子站工程項目的建設,努力提高繼電保護裝動作分析等專業(yè)管理工作水平。6、抓好圖檔管理系統(tǒng)的完善工作及使用。制定運檢室圖檔管理系統(tǒng)管理制度,在班組設立圖檔管理專員,確保做好圖檔管理系統(tǒng)工作,力爭圖紙全部實現(xiàn)微機化管理,并與現(xiàn)場實際進行核實,做到圖實相符。
7、進一步完善繼電保護設備臺帳的管理。
8、繼續(xù)深入開展同業(yè)對標工作,確保同業(yè)對標指標數(shù)據(jù)的可控和在控。加強保護定檢工作的計劃管理,縮短保護裝故障處理時間,提高工作質(zhì)量,確保201*年繼電保護專業(yè)同業(yè)對標的指標均保持在A段。
9、加強繼電保培訓工作,特別是智能化變電站技術的培訓工作。10、做好基建工程提前介入工作,嚴把工程施工驗收關。運檢室在基建施工階段應盡量派出一位能起到工程質(zhì)量監(jiān)督作用的人員到現(xiàn)場,至少要在保護調(diào)試階段嚴格把關,確保設備無隱患投入運行。11、抓好繼電保護及安全自動裝設備的定檢管理,嚴肅定檢計劃,規(guī)范定檢內(nèi)容,嚴把試驗報告審核關。每年技術監(jiān)督檢查均會提到試驗報告問題,運檢室應嚴把試驗報告審核關,對不符合要求,敷衍馬虎的定檢技術報告要堅決退回,并考核相關人員,使公司的定檢技術報告能做標準統(tǒng)一。
12、完善班組繼電保護儀器儀表的配,確保繼保工作安全順利開展。
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