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黔東火電廠保安隊(duì)09年3月分工作總結(jié)

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黔東火電廠保安隊(duì)09年3月分工作總結(jié)

洪江紙業(yè)公司保安隊(duì)年月份工作總結(jié)

月度工作總結(jié)序號(hào)1重點(diǎn)工作人車物出入管理2防盜、防火及隱患排查情況3群體事件處理情況4保安隊(duì)內(nèi)部管理(獎(jiǎng)罰)5其他工作序號(hào)1主要問題問題及建議建議23評(píng)價(jià)意見答復(fù)完成情況備注填報(bào):隊(duì)長(zhǎng):

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黔東火電廠案例匯編

(201*年6月201*年3月)

批準(zhǔn):蔣韶峰

審核:徐義

編制:張?chǎng)?/p>

黔東電廠安監(jiān)部

二九年四月

目錄

一化學(xué)曝氣塔跑廢液...........................................................................1二#1爐脫硫真空濾液襯膠管著火燃燒................................................3三#1機(jī)組突降負(fù)荷80MW......................................................................4四#1機(jī)兩臺(tái)凝結(jié)水泵故障導(dǎo)致#1機(jī)緊急停機(jī)....................................6五1A一次風(fēng)機(jī)跑油..............................................................................9六搬運(yùn)大件失手,砸壞6KV滑線電纜...............................................10七鐵路調(diào)車作業(yè)時(shí),發(fā)生機(jī)車脫線....................................................11八500KV升壓站5031開關(guān)跳閘,500KVI母失壓............................13九物資倉(cāng)庫(kù)電纜被盜.........................................................................14十擅動(dòng)運(yùn)行設(shè)備,#2發(fā)電機(jī)定冷水箱水位異常下降......................16十一一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)卡件故障,引起#2機(jī)組停運(yùn).................17十二運(yùn)行人員巡檢不到位導(dǎo)致1#機(jī)B小機(jī)跑油................................18十三#1機(jī)組汽包水位高M(jìn)FT停機(jī).......................................................19十四#1機(jī)組恢復(fù)過程中汽包水位高M(jìn)FT停機(jī)....................................22十五#1鍋爐高溫再熱器泄漏..............................................................24十六#1機(jī)組水冷壁及高再泄漏停機(jī)后汽包壁溫差大.........................26十七二號(hào)斗輪機(jī)斗輪驅(qū)動(dòng)裝置翻轉(zhuǎn)損壞事件.....................................28

一化學(xué)曝氣塔跑廢液

【概述】201*年6月27日,工業(yè)廢水處理系統(tǒng)正在調(diào)試。曝氣塔液位較高,曝氣塔再循環(huán)門開啟、再循環(huán)泵進(jìn)出口門開啟,轉(zhuǎn)機(jī)設(shè)備處于停運(yùn)狀態(tài)。

【事件經(jīng)過】

201*年6月27日夜班(00:0008:00)化學(xué)運(yùn)行二班當(dāng)班,01:00(有小雨)一保安人員來水網(wǎng)控制室報(bào)告,外面有地方大量漏水。該班班長(zhǎng)劉X隨即前往漏水地點(diǎn),發(fā)現(xiàn)水是由工業(yè)廢水站曝氣塔噴射器上的抽氣門內(nèi)冒出的,水呈柱型向上噴出約45米高。劉X隨即找到此閥門的控制柜,檢查控制柜為就地狀態(tài),于是按下此閥門的“關(guān)閉”按鈕,發(fā)現(xiàn)漏水情況沒有得到控制。再打開控制柜門,發(fā)現(xiàn)控制氣源壓力為0.2Mpa。立刻聯(lián)系當(dāng)班值長(zhǎng)余X,需值長(zhǎng)聯(lián)系河南火電建設(shè)XX公司人員前來處理,并對(duì)化學(xué)送氣。

01:15值長(zhǎng)余X來到現(xiàn)場(chǎng),與劉X一同進(jìn)行漏水設(shè)備的隔離工作。兩人將#1、2耐腐蝕泵的進(jìn)出口手動(dòng)門關(guān)閉后,發(fā)現(xiàn)漏水情況沒有得到控制。根據(jù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)劉X立即判斷,在噴射器出口的三個(gè)閥門即#1、2、3曝氣塔進(jìn)水氣門中有一個(gè)或多個(gè)閥門存在閥位狀態(tài)有誤,兩人隨即對(duì)這三個(gè)閥門的就地狀態(tài)進(jìn)行了檢查,確認(rèn)閥門均為“關(guān)閉”狀態(tài)。劉X提出對(duì)三個(gè)閥門逐一改變狀態(tài)的方法,來控制漏水情況。為了確認(rèn)處理方案的完整性和可行性,兩人回到水網(wǎng)控制室對(duì)照化學(xué)系統(tǒng)圖紙?jiān)俅畏治雠袛,確認(rèn)了這是唯一可能造成漏水的原因。統(tǒng)一處理意見后,兩人帶著活動(dòng)扳手再次來到漏水地點(diǎn)進(jìn)行處理工作。

01:50經(jīng)過兩人多番努力,仍然沒有能控制住漏水情況,于是劉X向主管于XX匯報(bào)情況,于XX回復(fù)“沒有氣壓無法操作閥門,需立即送壓縮空,暫保持現(xiàn)狀”。這時(shí)集控室留守人員匯報(bào)說,聯(lián)系河南火電建設(shè)XX公司楊XX、孔XX、胡XX,電話無人接聽。聯(lián)系火電建設(shè)XX公司熱調(diào)肖XX,其稱沒有壓縮空氣無法處理,不肯來現(xiàn)場(chǎng)。兩人繼續(xù)留在現(xiàn)場(chǎng)處理漏水問題。

2:10由于工具有限無法人工改變閥門狀態(tài),且雨越下越大,兩人被迫停止處理漏水問題。值長(zhǎng)余X離開并交待:我想辦法把空壓機(jī)啟起來。值長(zhǎng)匯報(bào)發(fā)電部副主任蘇XX后,立即按令啟動(dòng)空壓機(jī)。

7:25空壓機(jī)啟動(dòng)正常,壓力0.56MPa,值班員劉X關(guān)閉抽氣器進(jìn)氣門,曝氣塔停止向外漏水。同時(shí)發(fā)現(xiàn),抽氣門的就地開關(guān)狀態(tài)與控制柜上控制指示相反,曝氣塔附近地溝及路面積水較多。9:25化驗(yàn)曝氣塔泄漏的廢水PH8~9,滿足排放要求,火電建設(shè)XX公司人員安裝潛水泵將外泄廢水排入雨水井。

【原因分析】

1、據(jù)閥門廠家提供資料,噴射器上的抽氣門,需要壓縮空氣壓力為0.40.6Mpa時(shí),才能進(jìn)行開啟或關(guān)閉操作。當(dāng)壓力為0.3Mpa時(shí),閥門不帶壓的情況下,勉強(qiáng)可以開啟或關(guān)閉操作。當(dāng)壓力為0.2Mpa時(shí),閥門是無法進(jìn)行開啟或關(guān)閉操作的;瘜W(xué)值班員現(xiàn)場(chǎng)操作證實(shí)了廠家的說法,排除了他人由控制柜進(jìn)行誤操作或惡意操作的可能性。

2、在處理漏水的過程中,運(yùn)行人員多次試圖用扳手改變閥門狀態(tài),均沒有成功?梢耘懦巳藶閻阂獾氖謩(dòng)改變閥門狀態(tài)的可能性。

3、據(jù)程控廠家提供資料,工業(yè)廢水站三個(gè)曝氣塔均沒有做反饋信號(hào),水網(wǎng)控制室工業(yè)廢水畫面無法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和閥門做遠(yuǎn)程控制,可以排除由運(yùn)行人員從控制室的電腦上進(jìn)行誤操作的可能性。

4、曝氣塔抽氣器進(jìn)氣門在白天調(diào)試中電磁閥處于開啟狀態(tài),閥門未動(dòng)作,調(diào)試人員未取消開啟信號(hào),造成該閥門在夜晚自行動(dòng)作,就地有人誤操作開啟曝氣塔抽氣器進(jìn)水門,管道內(nèi)殘存壓縮空氣將閥門打開,而此時(shí)殘存壓力無法再關(guān)閉閥門。

該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、XX管理公司調(diào)試期間夜間應(yīng)急機(jī)制不健全、施工單位生產(chǎn)調(diào)度管理存在問題。

2)、發(fā)電部值班人員無法解決現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)緊急問題時(shí)應(yīng)逐級(jí)報(bào)告。3)、河南火電建設(shè)XX公司人員未按照相關(guān)制度對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的缺陷及時(shí)進(jìn)行消缺。

【防范措施】

1、明確施工、管理、生產(chǎn)單位夜班值班人員聯(lián)系方式,且火電建設(shè)XX公司生產(chǎn)管理人員必須24小時(shí)保持通訊暢通。

2、明確調(diào)試期間火電建設(shè)XX公司人員在接到值長(zhǎng)電話后,必須立即趕到處理缺陷,否則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

3、發(fā)電部組織部門員工學(xué)習(xí)生產(chǎn)調(diào)度管理制度。

二#1爐脫硫真空濾液襯膠管著火燃燒

【概述】201*年8月12日,上海XX環(huán)保黔東項(xiàng)目部正在#1爐脫硫工藝樓4樓脫水間進(jìn)行施工。#1爐脫硫真空濾液襯膠管需要割短約400MM,XX環(huán)保5人在現(xiàn)場(chǎng)施工,已經(jīng)用火焊割了一根襯膠管,正在割第二根。作業(yè)前未辦理動(dòng)火工作票,現(xiàn)場(chǎng)未制定相應(yīng)的安全組織措施和技術(shù)措施。

【事件經(jīng)過】

8月12日20:10時(shí)左右,在施工人員進(jìn)行#1爐脫硫真空濾液襯膠管第二根管的火焊切割時(shí),管內(nèi)襯膠被引燃。施工人員立即用打濕的紙板撲火,未能湊效,立即下樓坐車回XX環(huán)保項(xiàng)目部庫(kù)房取來滅火器滅火。

20:12時(shí)左右,在斗輪機(jī)處值班的黔東公司員工劉XX發(fā)現(xiàn)脫硫工藝樓窗戶冒煙有火,立即撥打5824119向企業(yè)消防站報(bào)了火警,隨即趕往著火地點(diǎn),并在A6路口迎接到消防車,指引消防車前往著火地點(diǎn)。

20:15左右,XX監(jiān)理部趙XX在廠房固定端聞到焦味,并看到消防車進(jìn)入,立即趕到現(xiàn)場(chǎng)。20:18左右,趙XX趕到脫硫工藝樓,看到消防車水泡已經(jīng)打完,火基本撲滅。后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)4根襯膠管內(nèi)部襯膠因著火燃燒損壞,需重新進(jìn)行襯膠。

【原因分析】

1、XX管理公司、XX監(jiān)理部對(duì)8月7日評(píng)估檢查不符合項(xiàng)整改不到位。2、XX環(huán),F(xiàn)場(chǎng)安全文明施工思想上重視不夠,對(duì)項(xiàng)目公司提出的整改要求落實(shí)不到位。

3、襯膠管切割施工安全組織措施、技術(shù)措施流于形式,使現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)安全失控。

4、XX環(huán)保施工人員安全意識(shí)淡薄,沒有認(rèn)識(shí)到自身作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn),更沒有采取必要的預(yù)控措施是導(dǎo)致該事件的直接原因。施工人員消防意識(shí)和技能

較差,缺乏臨場(chǎng)應(yīng)變力,在不能第一時(shí)間撲滅初期火焰的情況下,沒有正確撥打廠內(nèi)火警電話,反而下4樓回其倉(cāng)庫(kù)取滅火器,延誤了一些時(shí)間是導(dǎo)致著火增大的間接原因。

5、XX環(huán)保施工作業(yè)的脫硫工藝樓4樓脫水間照明不足、消防設(shè)施不足、安全通道不暢,致使滅火人員在現(xiàn)場(chǎng)行動(dòng)受阻,是該事件另一間接原因。

該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)XX管理公司、XX監(jiān)理部對(duì)XX環(huán)保施工安全文明檢查不到位。2)XX環(huán)保施工區(qū)域安全通道不暢,消防設(shè)施不全,施工安全措施不完善,現(xiàn)場(chǎng)有施工人員吸煙、不系安全帶等習(xí)慣性違章。

【防范措施】

1、XX管理公司安全管理部門進(jìn)行反思,寫出事件總結(jié)報(bào)告。2、XX環(huán)保停工一天,XX管理公司組織對(duì)脫硫施工區(qū)域進(jìn)行全面檢查,清理現(xiàn)場(chǎng)施工區(qū)域,做到通道整潔暢通、安全防護(hù)措施完善,開展施工人員安全教育、進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別,人人掌握正確的消防報(bào)警方法。

3、XX環(huán)保項(xiàng)目經(jīng)理組織本部門按照“四不放過”原則進(jìn)行詳細(xì)的分析、處理,寫出事件報(bào)告。

4、XX管理公司和XX監(jiān)理部舉一反三,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)其他施工單位加強(qiáng)安全教育和安全文明施工管理,將整改情況報(bào)黔東公司

三#1機(jī)組突降負(fù)荷80MW

【概述】201*年10月04日,#1機(jī)組負(fù)荷410MW,CCS投入狀態(tài),負(fù)荷設(shè)定410MW,實(shí)際負(fù)荷408MW,主汽壓力設(shè)定14.8MPa,實(shí)際壓力14.13MPa,主汽溫度532℃,再熱汽溫520℃,廠用電正常運(yùn)行方式,#1爐A、B、D、F制粉系統(tǒng)運(yùn)行正常,C制粉系統(tǒng)備用,E制粉系統(tǒng)檢修,汽包水位及汽溫自動(dòng)投入,電泵備用,機(jī)側(cè)各系統(tǒng)運(yùn)行正常,工況穩(wěn)定。

【事件經(jīng)過】

20:07分,當(dāng)班運(yùn)行人員一值主值劉XX(燃燒盤)監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)#1爐燃煤量由180t/h左右逐漸上升至最大270t/h,主汽壓力由14.8MPa逐漸下降至

14.2MPa,氧量由5.3%逐漸上升至6.2%,遂判斷其為燃料煤質(zhì)變差所致。為防止?fàn)t膛發(fā)生爆燃(270t/h對(duì)應(yīng)約600MW負(fù)荷),在20:08分至20:15分之間,劉XX逐漸將#1爐所有磨煤機(jī)容量風(fēng)自動(dòng)解除至手動(dòng),人為調(diào)整制粉系統(tǒng)出力。20:15分,#1鍋爐燃料主控方式及鍋爐主控方式相繼切出,隨即CCS方式切TF方式(汽機(jī)跟隨調(diào)壓方式),#1機(jī)組負(fù)荷突然由410MW左右降至330MW左右,主汽壓力基本不變。劉XX見狀立即匯報(bào)當(dāng)班值長(zhǎng)何XX,何當(dāng)即下令投幾只油槍助燃,同時(shí)汽機(jī)切基本方式,DEH手動(dòng)加負(fù)荷,并聯(lián)系值班的維修部熱工專業(yè)人員檢查處理。處理中機(jī)側(cè)各系統(tǒng)運(yùn)行正常,汽包水位及汽溫調(diào)節(jié)在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi),工況穩(wěn)定。20:45分,#1機(jī)組負(fù)荷恢復(fù)至410MW左右,退出油槍,#1機(jī)組恢復(fù)至甩負(fù)荷前運(yùn)行工況,全面檢查系統(tǒng)正常。從機(jī)組甩負(fù)荷(20:18分)至恢復(fù)正常(20:45)共用時(shí)27分鐘。

【原因分析】

1、XX門子公司對(duì)容量風(fēng)、燃料主控、鍋爐主控、汽機(jī)主控等控制方式投退操作程序和相關(guān)要求未進(jìn)行培訓(xùn)和告知,致使運(yùn)行人員對(duì)CCS認(rèn)識(shí)不足,是導(dǎo)致此次甩負(fù)荷的直接原因;

2、XX門子控制系統(tǒng)機(jī)主控PID偏差跟蹤運(yùn)算模塊存在不合理性,當(dāng)進(jìn)行TF方式切換時(shí)不能實(shí)現(xiàn)無擾切換,直接導(dǎo)致#1汽機(jī)調(diào)門關(guān)閉10%,是導(dǎo)致此次甩負(fù)荷的根本原因。

該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、DCS控制系統(tǒng)汽機(jī)主控PID偏差跟蹤運(yùn)算存在不合理性,當(dāng)進(jìn)行TF方式切換時(shí)不能實(shí)現(xiàn)無擾切換;

2)、汽機(jī)主控手、自動(dòng)切換條件中壓力偏差值偏大(0.91MPa)。3、煤質(zhì)變化,且鍋爐熱慣性較大,導(dǎo)致運(yùn)行人員誤判。

【防范措施】

1、由生技部、維修部盡快聯(lián)系XX門子廠家,查找具體原因,利用合適的機(jī)會(huì)完善控制系統(tǒng),消除設(shè)計(jì)不合理的地方;

2、運(yùn)行人員投CCS協(xié)調(diào)控制時(shí)按容量風(fēng)、燃料主控、鍋爐主控、汽機(jī)主控的順序依次投運(yùn),退出自動(dòng)時(shí)按汽機(jī)主控、鍋爐主控、燃料主控、容量

風(fēng)的順序依次退出;

3、將汽機(jī)主控手、自動(dòng)切換條件中的壓力偏差值由原來的0.91MPa改為0.6MPa,待壓力偏差值連續(xù)5分鐘穩(wěn)定在0.4MPa內(nèi)后方可重新投入汽機(jī)主控。

四#1機(jī)兩臺(tái)凝結(jié)水泵故障導(dǎo)致#1機(jī)緊急停機(jī)

【概述】201*年10月6日,#1機(jī)處于168后試驗(yàn)階段,負(fù)荷415MW,主汽溫度533℃,再熱汽溫504℃,廠用電系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行方式,CCS投入,1B/1C/1D/1F磨煤機(jī)運(yùn)行,1A/1E磨煤機(jī)檢修狀態(tài),1A凝結(jié)水泵運(yùn)行,電流250A、出口壓力3.66Mpa、凝結(jié)水流量1656T/h。#1機(jī)組正準(zhǔn)備進(jìn)行AGC試驗(yàn),1B凝結(jié)水泵已辦票處理電機(jī)下軸承溫度高缺陷。

【事件經(jīng)過】

10月6日00:18運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)1B凝泵電機(jī)下軸承溫度緩慢上至75.4度,就地溫度也達(dá)74度,啟1A凝泵運(yùn)行,停運(yùn)1B凝泵后,通知維修部(代施工單位)處理,1:30左右維修人員到場(chǎng)后檢查發(fā)現(xiàn)1B凝泵電機(jī)下軸承油質(zhì)較差,做換油處理。3:00左右換油結(jié)束,待聯(lián)系相關(guān)人員到位后再進(jìn)行試轉(zhuǎn)工作,運(yùn)行值長(zhǎng)交代#1機(jī)主值按照單泵運(yùn)行加強(qiáng)檢查。

10月6日9:46有關(guān)人員到齊后啟動(dòng)1B凝泵試轉(zhuǎn),啟動(dòng)后1B凝泵下軸承溫度在2分鐘內(nèi)由24度升至50.5度,凝泵電流從223A下降至127A,出口母管壓力從4.23MPa下降到3.45MPa,運(yùn)行人員停運(yùn)1B凝泵,維檢人員辦票對(duì)1B凝泵電機(jī)下軸承繼續(xù)進(jìn)行加油檢查,1B凝泵轉(zhuǎn)檢修狀態(tài);1A凝泵處于單泵運(yùn)行狀態(tài)。

10月6日14:57,運(yùn)行的1A凝泵電流從250A突降至65A,凝泵出口壓力從3.66Mpa突降至0.15Mpa,凝結(jié)水流量從1656T/h突降至0T/h。當(dāng)班運(yùn)行人員立即到就地通知檢修人員停止1B凝泵檢修工作,收回工作票,恢復(fù)安全措施,并就地檢查具備啟動(dòng)條件,同時(shí)減機(jī)組負(fù)荷。15:05分左右1B凝泵啟動(dòng),電機(jī)軸承溫度上升較快,溫度升至74.8℃。因1#機(jī)組吹管調(diào)試期間已發(fā)生過A凝泵斷軸(廠家已更換),為了避免擴(kuò)大事故,值長(zhǎng)請(qǐng)示生

產(chǎn)副總同意再次啟動(dòng)1A凝結(jié)水泵運(yùn)行,運(yùn)行電流67A,1A凝結(jié)水泵不出水,立即將其停運(yùn)。15:291B凝結(jié)水泵電機(jī)下軸承溫度達(dá)85℃,保護(hù)跳閘。運(yùn)行值班人員立即執(zhí)行各緊急停機(jī)操作,15:30機(jī)組解列停機(jī)。

停機(jī)后對(duì)兩臺(tái)凝泵解體檢查,發(fā)現(xiàn):1、1A凝結(jié)水泵軸系斷裂。

下圖為返廠后解體檢查的軸系斷裂情況:

2、1B凝結(jié)水泵電機(jī)下軸承損壞。

【原因分析】

1、1A凝泵于8月3日曾經(jīng)同樣因?yàn)閿噍S原因返廠維修過,軸系制造質(zhì)

量存在問題,是此次停機(jī)的主要原因。(在同批次凝泵合同中,中電投X孟電廠、貴州X爾電廠均曾經(jīng)出現(xiàn)過。廠家第一次斷軸時(shí)就免費(fèi)更換軸系,本次承諾免費(fèi)維修并更換損壞的設(shè)備。)

2、1B凝泵電機(jī)下軸承溫度從單機(jī)調(diào)試以來軸承溫度一只維持在75℃左右的較高值,本次軸承溫度突然升高達(dá)跳閘值,判斷為軸承損壞,后解體檢查軸承出現(xiàn)裂紋,無正常備用的凝結(jié)水泵是此次事件的另一原因。(1B凝泵未出現(xiàn)過斷軸情況,在發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸承溫度高時(shí),正處于#1機(jī)組168h過程中,并且軸承溫度一直維持在70℃左右。事故發(fā)生后電機(jī)軸承解體檢查并與XX電機(jī)廠廠家人員一起確認(rèn)損壞原因?yàn)閺S家設(shè)備質(zhì)量問題。)

該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、1A凝泵從上次斷軸到此次斷軸,時(shí)間僅一月。較短周期內(nèi)設(shè)備正常運(yùn)行中發(fā)生兩次斷軸事件,說明廠家設(shè)備存在質(zhì)量隱患。(兩次斷軸均發(fā)生在一臺(tái)凝泵上,第一次斷軸返廠檢查中發(fā)現(xiàn)為末級(jí)葉輪軸系斷裂;第二次斷軸返廠檢查結(jié)果除末級(jí)葉輪軸系斷裂外,導(dǎo)葉輪、軸套均磨損嚴(yán)重。并且在同批次的設(shè)備中也出現(xiàn)過斷軸問題,說明廠家在設(shè)備出廠前的設(shè)備質(zhì)量監(jiān)檢不合格。并且在其他同類電廠發(fā)生斷軸事故后,沒有引起重視召回相應(yīng)產(chǎn)品加以改進(jìn)。另外廠家也拒絕提供設(shè)備返廠后的檢查報(bào)告,導(dǎo)致無法判斷凝泵斷軸的具體原因。但從斷軸的現(xiàn)象和廠家態(tài)度來看,軸系本身制造加工質(zhì)量應(yīng)該為斷軸的主要原因。)

2)、1B凝泵電機(jī)軸承溫度高缺陷一直未得到有效解決。(1B凝泵從發(fā)現(xiàn)軸承溫度高問題一直到發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸承損壞期間一直處于168期間,168后暫沒有進(jìn)行停機(jī)消缺,現(xiàn)場(chǎng)不具備解體檢查電機(jī)軸承的條件。)

【防范措施】

1、由生技部、維修部聯(lián)系廠家將1A凝泵返廠維修。

2、維修部盡快更換1B凝泵電機(jī)下軸承,并找出1B凝泵電機(jī)下軸承溫度高的根本原因,采取措施予以解決。

3、凝結(jié)水泵廠家負(fù)此次事件的全部責(zé)任。由生技部、綜合部出面對(duì)廠家供應(yīng)設(shè)備的質(zhì)量問題進(jìn)行商業(yè)談判,督促?gòu)S家重視該問題,為黔東凝泵的

正常運(yùn)行和備用提供技術(shù)保障和售后服務(wù),確保#1機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

五1A一次風(fēng)機(jī)跑油

【概述】201*年10月7日,#1爐停運(yùn)消缺,1A一次風(fēng)機(jī)#2油泵運(yùn)行,電流8.55A,調(diào)節(jié)油壓力2.44MPa,潤(rùn)滑油壓力0.133MPa,運(yùn)行穩(wěn)定。

【事件經(jīng)過】

10:08維修部黃XX聯(lián)系值長(zhǎng)處理調(diào)節(jié)油壓力表漏油缺陷,經(jīng)值長(zhǎng)同意不開工作票處理,沒派運(yùn)行人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。

10:18處理完畢,黃XX聯(lián)系運(yùn)行人員啟動(dòng)#2油泵試運(yùn),電流8.29A,調(diào)節(jié)油壓力2.41MPa,潤(rùn)滑油壓0.526MPa,運(yùn)行派賈XX到就地與黃XX現(xiàn)場(chǎng)檢查3分鐘左右無異常,離開現(xiàn)場(chǎng)。

10:26以后調(diào)節(jié)油壓持續(xù)緩慢下降,潤(rùn)滑油壓基本不變。

11:03調(diào)節(jié)油壓力降到2.28MPa后快速下降,至11:06降至1.0MPa,系統(tǒng)聯(lián)啟#1油泵,調(diào)節(jié)油壓力短時(shí)升至1.78MPa后又快速下降,至11:08調(diào)節(jié)油壓力降至0.58MPa,此時(shí)潤(rùn)滑油壓開始下降。

11:18兩臺(tái)油泵運(yùn)行,調(diào)節(jié)油壓力降到0.36MPa,潤(rùn)滑油壓力降到0.338MPa,短時(shí)穩(wěn)定后緩慢下降。

11:30運(yùn)行人員現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)1A一次風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油壓力表爆裂。11:47停運(yùn)兩臺(tái)油泵。運(yùn)行就地檢查發(fā)現(xiàn)控制油箱油位已到底線,風(fēng)機(jī)底部基礎(chǔ)溝槽內(nèi)和油站地面發(fā)現(xiàn)大量積油,聯(lián)系維檢處理。

經(jīng)事后檢查發(fā)現(xiàn):1A一次風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油壓力表爆裂,控制油箱內(nèi)約500L潤(rùn)滑油漏到地面。

【原因分析】

設(shè)備檢修(試運(yùn)時(shí)),1A一次風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油壓調(diào)整(設(shè)置)過高,遠(yuǎn)超壓力表量程(0.526MPa),導(dǎo)致潤(rùn)滑油壓力表沖爆引起外泄是此次事件直接原因;運(yùn)行人員和檢修人員監(jiān)盤和巡視不到位是此次事件擴(kuò)大的主要原因。該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、在許可不辦工作票的情況下,運(yùn)行未做好值班記錄且對(duì)檢修過程監(jiān)

護(hù)不到位。

2)、設(shè)備試運(yùn)時(shí),運(yùn)行和檢修人員對(duì)設(shè)備檢查不到位;試運(yùn)后運(yùn)行人員監(jiān)盤和巡視不到位。

【防范措施】

1、對(duì)于任何在設(shè)備上的檢修工作,值長(zhǎng)記錄上必須要做好完整記錄。2、設(shè)備試運(yùn)時(shí),運(yùn)行和檢修人員必須全面檢查試運(yùn)系統(tǒng),并對(duì)試運(yùn)后的設(shè)備運(yùn)行情況需加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和巡查。

3、維修部督促施工單位徹底檢查風(fēng)機(jī)內(nèi)部漏油管路,消除漏點(diǎn)。4、發(fā)電部和維修部人員加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn),熟悉設(shè)備和系統(tǒng)。

六搬運(yùn)大件失手,砸壞6KV滑線電纜

【概述】201*年10月9日,#1斗輪機(jī)皮帶正在消缺,大量火車煤等待入廠。#1斗輪機(jī)變壓器由6KV一段供電運(yùn)行,帶#1斗輪機(jī)所有負(fù)荷。

【事件經(jīng)過】

10:30左右,外委單位XX奇重的工作人員從#1斗輪機(jī)樓梯上人工搬運(yùn)大件檢修工具(接皮帶用的槽型金屬工具)時(shí)防護(hù)措施不到位,導(dǎo)致所搬運(yùn)的專用工具從樓梯上落下,砸中#1斗輪機(jī)6KV滑線電纜,導(dǎo)致短路并引起#1斗輪機(jī)變6KV開關(guān)跳閘,中斷對(duì)#1斗輪機(jī)的供電。

事后檢查,#1斗輪機(jī)6KV滑線電纜砸變形、內(nèi)部短路,需做電纜修復(fù)處理,并進(jìn)行高壓試驗(yàn)。

【原因分析】

XX奇重工作人員搬運(yùn)大件上樓梯未采取防止重物墜落的防護(hù)措施,致使人員失手滑落搬運(yùn)大件砸在6KV電纜上,引起電纜內(nèi)導(dǎo)體短路開關(guān)保護(hù)跳閘,#1斗輪機(jī)變供電中斷。該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、在樓梯上人工搬運(yùn)大件檢修工具,無防護(hù)措施。

2)、搬運(yùn)人員對(duì)重物在樓梯上落下的后果估計(jì)不足,危險(xiǎn)預(yù)控不到位!痉婪洞胧

1、在樓梯上人工搬運(yùn)大件時(shí)應(yīng)做好防止重物落下的措施,做好危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控,搬運(yùn)時(shí)有人監(jiān)護(hù)。

2、通告電廠生產(chǎn)員工:在樓梯上有重物搬運(yùn)時(shí),人員和重要設(shè)備不要在下方停留、通行和觀望,防止意外傷人。

七鐵路調(diào)車作業(yè)時(shí),發(fā)生機(jī)車脫線

【概述】201*年10月09日,電廠工廠站3道重車9節(jié),140號(hào)機(jī)車進(jìn)入3道開始調(diào)車作業(yè)。

【事件經(jīng)過】

201*年10月09日09時(shí)許,0140號(hào)內(nèi)燃機(jī)車司機(jī)沈X、副司機(jī)古XX接調(diào)車作業(yè)計(jì)劃開始調(diào)車作業(yè),09:40分機(jī)車準(zhǔn)備進(jìn)入3道進(jìn)行作業(yè),當(dāng)機(jī)車車輛出清脫軌器絕緣區(qū)段后,調(diào)度室控制臺(tái)上脫軌器蜂鳴器開始蜂鳴,實(shí)習(xí)值班員胡XX將脫軌器單操至定位狀態(tài),3道調(diào)車作業(yè)完成后,因機(jī)車車輛未過信號(hào)機(jī),控制臺(tái)D1-3道紅光帶,值班員無法確認(rèn)機(jī)車車輛停留位置,09:43分聽到電臺(tái)發(fā)出啟動(dòng)信號(hào),并未聽到調(diào)車員要進(jìn)路的車機(jī)聯(lián)控用語,也未聽到機(jī)車司機(jī)原進(jìn)路折返的語音呼叫,09:44分調(diào)車長(zhǎng)趙X突然匯報(bào)機(jī)車脫軌。09:47分開始起復(fù)機(jī)車,10:45分機(jī)車起復(fù)完畢。事后檢查發(fā)現(xiàn),電動(dòng)脫軌器的轉(zhuǎn)轍機(jī)保險(xiǎn)螺栓剪切損壞,6根水泥枕木螺栓(48顆)破壞,電動(dòng)脫軌器操縱連桿彎曲。

【原因分析】

1、調(diào)度員疏忽大意,沒有認(rèn)識(shí)到進(jìn)路壓車已經(jīng)紅光帶,按原進(jìn)路返回作業(yè)中存在的巨大安全隱患,一是沒有按鐵路相關(guān)規(guī)定停止一切聯(lián)鎖設(shè)備操作,憑主觀意識(shí)將電動(dòng)脫軌器單操至脫軌位置,二是單操后也沒有及時(shí)向調(diào)車長(zhǎng)及司機(jī)提示,致使現(xiàn)場(chǎng)各環(huán)節(jié)盲目作業(yè),是造車此次事件的主要原因。

2、調(diào)車員在原進(jìn)路返回作業(yè)中,違反工廠站《站細(xì)》第7條15款之規(guī)定,沒有及時(shí)請(qǐng)示調(diào)度員,確認(rèn)返牽進(jìn)路是否開放,盲目顯示信號(hào)指揮機(jī)車

啟動(dòng),沒有對(duì)事件起到主控作用,是造成此次事件的次要原因。

3、機(jī)車司機(jī)過分依靠調(diào)車員指令,對(duì)返牽進(jìn)路的危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)不足,工作經(jīng)驗(yàn)欠缺,對(duì)調(diào)車作業(yè)沒有做到心中有數(shù),機(jī)車操作中起車提速、下閘時(shí)機(jī)掌握不夠準(zhǔn)確,也是造成此次事件的次要原因。

4、機(jī)車副司機(jī)沒有認(rèn)真了望信號(hào)、確認(rèn)進(jìn)路,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件反應(yīng)不夠迅速,對(duì)司機(jī)操作沒有起到監(jiān)督提醒作用,是造成此次事件的間接原因。

該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、鐵路作業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,安全意識(shí)淡薄,需加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全教育。

2)、《工廠站調(diào)車作業(yè)細(xì)則》內(nèi)沒有電動(dòng)脫軌器操作規(guī)定,需補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容。

【防范措施】

1、每一批調(diào)車作業(yè)前,各崗位做好事故預(yù)想,調(diào)度員必須在調(diào)車作業(yè)通知單上進(jìn)行安全技術(shù)交底,注明安全注意事項(xiàng)及重要的作業(yè)程序。

2、調(diào)車作業(yè)時(shí),機(jī)車和調(diào)車組人員必須精力集中,司機(jī)嚴(yán)格控制速度,調(diào)車人員嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序。

3、調(diào)度員(信號(hào)員)排列進(jìn)路時(shí),當(dāng)信號(hào)開放后,有車占用進(jìn)路作業(yè),需按原進(jìn)路返回時(shí),禁止在該進(jìn)路上進(jìn)行任何聯(lián)鎖設(shè)備操作。

4、調(diào)度員在下達(dá)調(diào)車作業(yè)計(jì)劃時(shí),凡遇到返牽等非常規(guī)調(diào)車作業(yè)時(shí),必須在安全注意事項(xiàng)上進(jìn)行安全交底,并在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上卡死,做好作業(yè)中的他控,如調(diào)車員和司機(jī)在該請(qǐng)示的時(shí)候未請(qǐng)示,應(yīng)及時(shí)提醒其按規(guī)定程序作業(yè)。

5、工廠站內(nèi)線路作業(yè)原則上不準(zhǔn)返牽,但因作業(yè)實(shí)際情況必須返牽時(shí),調(diào)車員必須向調(diào)度員請(qǐng)示,取得調(diào)度員的同意,并確認(rèn)調(diào)車進(jìn)路正確后方可進(jìn)行。

6、口頭變更調(diào)車計(jì)劃以及機(jī)車返牽等特殊調(diào)車作業(yè)時(shí),司機(jī)必須向調(diào)度室進(jìn)行機(jī)車返牽等語音呼叫,并對(duì)調(diào)度員的指示執(zhí)行復(fù)誦制度,并及時(shí)提醒副司機(jī)做好了望信號(hào)和確認(rèn)進(jìn)路。

7、各班組加大對(duì)違章作業(yè)的檢查考核力度,加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全教育,管理人員要經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),提高全員安全意識(shí),杜絕類似事故發(fā)生。

8、各班組生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)生性質(zhì)比較嚴(yán)重的不安全事件,如再有隱瞞不報(bào)現(xiàn)象,部門將建議公司對(duì)責(zé)任人進(jìn)行辭退處理。

9、機(jī)車司機(jī)在羊坪車站作業(yè)期間發(fā)生問題隱瞞不報(bào),在運(yùn)行中設(shè)備發(fā)生故障不及時(shí)匯報(bào)班組也不向下一班接班人員交代清楚,或司機(jī)間有意為難對(duì)方,在機(jī)車上設(shè)置故障,影響機(jī)車正常運(yùn)行,一經(jīng)部門核實(shí)一律降職使用,性質(zhì)非常惡劣的建議公司進(jìn)行辭退。

八500KV升壓站5031開關(guān)跳閘,500KVI母失壓

【概述】201*年11月2日,500KVII母由東牌線(黔艷一回)通過5013開關(guān)供電,#01啟備變由500KVII母通過5033開關(guān)供電,500KVI母由500KVII母通過5033、5031開關(guān)供電,500KVI母電壓536KV,500KVII母母線電壓537KV,設(shè)備運(yùn)行正常。

【事件經(jīng)過】

16:12我廠NCS監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)“5031開關(guān)控制回路斷線”,立即檢查NCS監(jiān)控系統(tǒng)畫面,發(fā)現(xiàn)5031開關(guān)跳閘,500KVI母失壓“;立即派值班員現(xiàn)場(chǎng)檢查保護(hù)情況,并于16:16將情況匯報(bào)網(wǎng)調(diào)程XX。

16:45值班員到網(wǎng)控室檢查后向值長(zhǎng)匯報(bào):5031開關(guān)無保護(hù)動(dòng)作信號(hào),5031開關(guān)本體及500KVI母現(xiàn)場(chǎng)檢查未見異常,當(dāng)時(shí)XX調(diào)試所電氣人員在網(wǎng)控室進(jìn)行工作(持電氣二票DQ08100001,工作內(nèi)容:安穩(wěn)裝置及回路調(diào)試,第二串?dāng)嗦菲髡{(diào)試;工作地點(diǎn):500KV網(wǎng)控室,工作負(fù)責(zé)人:臧XX),運(yùn)行立即要求調(diào)試人員停止工作;詢問XX調(diào)試所工作人員知:5031開關(guān)跳閘系其誤碰引起。對(duì)升壓站相關(guān)設(shè)備檢查未見異常。

17:03值長(zhǎng)將情況匯報(bào)網(wǎng)調(diào)程XX,按網(wǎng)調(diào)程XX令,17:10合上5031開關(guān),500KVI母充電正常,17:12回復(fù)網(wǎng)調(diào)李XX:已合上5031開關(guān),500KV

I母充電正常。

【原因分析】

XX調(diào)試電氣人員在檢查第二串I母?jìng)?cè)5021斷路器保護(hù)到I母第一套母差保護(hù)相關(guān)回路時(shí),誤碰I母第一套母差保護(hù)至5031跳閘回路,導(dǎo)致5031跳閘,I母失電。

該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、XX調(diào)試所電氣工作人員在二次回路工作中,工作負(fù)責(zé)人監(jiān)護(hù)不到位,導(dǎo)致工作班成員誤碰5031跳閘回路。

2)、集控NCS等系統(tǒng)的事故報(bào)警音響與其他提示警鈴的聲音沒有區(qū)別,運(yùn)行人員在現(xiàn)場(chǎng)聽聲音后無法立即正確辨識(shí)報(bào)警類型。

【防范措施】

1、工作負(fù)責(zé)人在辦票后開展檢修工作過程中,必須按照安規(guī)要求認(rèn)真履行監(jiān)護(hù)職責(zé),并對(duì)工作班成員予以必要的指導(dǎo)。

2、在當(dāng)前本廠投產(chǎn)設(shè)備上的所有檢修工作,由施工、調(diào)試單位辦理工作票的工作,本廠維修部相關(guān)專業(yè)人員必須參與進(jìn)去,在學(xué)習(xí)的同時(shí)可以起到一定的監(jiān)護(hù)作用。

3、生技部?jī)?yōu)化集控室事故音響的報(bào)警聲音與一般報(bào)警鈴聲相區(qū)別。

九物資倉(cāng)庫(kù)電纜被盜

【概述】201*年11月3日凌晨2點(diǎn)-4點(diǎn),黔東倉(cāng)庫(kù)正常使用,底樓存放電纜、枕木等物資,二樓、三樓存放設(shè)備物資及備品備件。

【事件經(jīng)過】

201*年11月3日早上8:00,倉(cāng)庫(kù)保管員周XX上班發(fā)現(xiàn)庫(kù)房東側(cè)兩道門處于開啟狀態(tài),門無被撬及破壞痕跡,隨即詢問庫(kù)管員肖X和趙XX,確認(rèn)前一日下班趙XX最后離開時(shí)全部鎖好了門。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)庫(kù)房底樓存放的ZR-VV223*50+1*25型電力電纜有被盜割印跡,立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)并匯報(bào)綜合部羅XX。

9:30綜合部匯報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)后會(huì)同安監(jiān)部、生技部、護(hù)衛(wèi)隊(duì)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證,并檢查有無其他物資被盜。檢查后發(fā)現(xiàn)只有型號(hào)為ZR-VV223*50+1*25型電力電纜失竊,被盜數(shù)量約74米。

10:30綜合部將失竊情況向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案,并配合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證。14:45綜合部會(huì)同安監(jiān)部、生技部、XX建設(shè)公司(運(yùn)行服務(wù)承包商)再次踏勘現(xiàn)場(chǎng)。發(fā)現(xiàn)庫(kù)房ZR-VV223*50+1*25型電力電纜被盜74米,失竊電纜價(jià)值約9600元。

15:40綜合部牽頭、安監(jiān)部配合,召集庫(kù)管員、發(fā)電部當(dāng)晚值班人員、發(fā)電部輔助工、廠區(qū)護(hù)衛(wèi)隊(duì)等相關(guān)人員召開事件調(diào)查分析會(huì)。

【原因分析】

1、派出所根據(jù)目擊證人口述結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)勘察,分析此案可能是原護(hù)衛(wèi)隊(duì)聘用的個(gè)別當(dāng)?shù)厝藛T因合同聘用期即將到期,出于個(gè)人私利目的與熟悉電廠周邊情況的當(dāng)?shù)厝藘?nèi)外勾結(jié)所為。

2、作案人員利用廠區(qū)路燈關(guān)閉與公司庫(kù)房一樓第二層窗戶無防盜網(wǎng)的現(xiàn)狀,用翻窗入室盜竊的手段,盜取黔東公司庫(kù)房備用電纜。

3、廠區(qū)護(hù)衛(wèi)隊(duì)夜間值班人員XXX在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)可疑人員后,懼怕打擊報(bào)復(fù),未能及時(shí)正確處理和匯報(bào),致使電纜被盜走。

【防范措施】

1、第一時(shí)間將此事向派出所報(bào)案,查明銷贓點(diǎn),派出所根據(jù)已掌握的情況盡快偵破結(jié)案;

2、綜合部于12月1日0:00更換廠區(qū)護(hù)衛(wèi)隊(duì),另行委托五凌力源公司全面負(fù)責(zé)廠區(qū)安全管理;

3、督促五凌力源公司護(hù)衛(wèi)隊(duì)制定并完善管理制度,特別是車輛出門管理制度,并對(duì)全廠重點(diǎn)防盜竊、防破壞部位進(jìn)行了加強(qiáng)保衛(wèi)力量;

4、歸口管理部門加強(qiáng)使用輔助工的思想教育和下班后的管理。5、對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)的窗戶全部增設(shè)防盜網(wǎng),一樓倉(cāng)庫(kù)最底層窗戶加裝了窗簾,以有效防盜。

6、將此事通報(bào)當(dāng)?shù)卣,要求提高案件偵破能力,?jiān)決打擊各種針對(duì)

電廠的犯罪活動(dòng);并加大宣傳力度,給電廠創(chuàng)造良好的周邊環(huán)境。

十擅動(dòng)運(yùn)行設(shè)備,#2發(fā)電機(jī)定冷水箱水位異常下降

【概述】201*年12月8日,#2機(jī)168第四天,工況正常,定子冷卻水箱水位為675mm,工況正常。

【事件經(jīng)過】

12月08日16:00分,2#機(jī)定子冷卻水箱水位為675mm。維修部汽機(jī)分部張XX在進(jìn)行空調(diào)檢修時(shí),打開定子冷卻水2A冷卻器出口后的排污閥沖洗空調(diào)進(jìn)氣濾網(wǎng),造成定子冷卻水箱水位驟降。16:18運(yùn)行人員巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)定子冷卻水箱水位驟降至473mm,及時(shí)發(fā)現(xiàn)制止該行為并隨即緊急補(bǔ)水至正常水位。

【原因分析】

1、維修部汽機(jī)分部張XX未經(jīng)允許開啟#2發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)排污門,擅自操作運(yùn)行設(shè)備,是導(dǎo)致定子冷卻水位異常下降的主要原因。

2、發(fā)電機(jī)定子冷卻水箱自動(dòng)補(bǔ)水裝置未完善,不能自動(dòng)補(bǔ)水,是水位異常下降的次要原因。

3、維修部汽機(jī)分管負(fù)責(zé)人貫徹#2機(jī)組168試運(yùn)期的工作規(guī)定不力是本次事件的間接原因。

該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、維修部汽機(jī)分部員工對(duì)公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定學(xué)習(xí)不到位和執(zhí)行力度不夠。

2)、發(fā)電機(jī)定子冷卻水箱自動(dòng)補(bǔ)水裝置未完善,不能自動(dòng)補(bǔ)水!痉婪洞胧

1、維修部組織全體員工對(duì)公司安全生產(chǎn)管理制度和專業(yè)規(guī)程進(jìn)行學(xué)習(xí)、考試,安監(jiān)部監(jiān)考。

2、完善發(fā)電機(jī)定子冷卻水箱自動(dòng)補(bǔ)水裝置,待#2機(jī)168過后檢查其他水、油、氣、汽系統(tǒng)的自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置,排查治理隱患。

十一一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)卡件故障,引起#2機(jī)組停運(yùn)

【概述】201*年12月11日,#2機(jī)168試運(yùn)第7天,負(fù)荷610MW,各主要運(yùn)行參數(shù)正常。其中2A、2B一次風(fēng)機(jī)電流分別為:86A、87.4A,動(dòng)葉開度分別為:25%、21.96%,一次風(fēng)總風(fēng)壓:8.8KPa,6套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,一次風(fēng)自動(dòng)投入,機(jī)組聯(lián)鎖、保護(hù)投入運(yùn)行,工況正常。

【事件經(jīng)過】

201*年12月11日05時(shí)33分19秒,2B一次風(fēng)機(jī)電流猛增由87.4A→109A,總風(fēng)壓突增由8.8KPa→10.1KPa,2A、2B一次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)指令自動(dòng)下降,自動(dòng)降低動(dòng)葉開度:2A一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度減小由25%→18%,電流下降由85A→65A,2B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度、電流未發(fā)生變化。此時(shí),2A一次風(fēng)機(jī)發(fā)出喘振報(bào)警,總風(fēng)壓迅速下降由10.1KPa→7.0KPa。2A、2B一次風(fēng)機(jī)接到自動(dòng)開大動(dòng)葉指令:2A一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉迅速開大由18.9%→37%,但2B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉反饋未動(dòng),由于指令與反饋偏差大,2B一次風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)自行切除。

05時(shí)34分05秒,一次風(fēng)總風(fēng)壓升高由7KPa→13KPa,2B一次風(fēng)機(jī)電流急劇上升由109A→323A,過流保護(hù)動(dòng)作跳閘。2B一次風(fēng)機(jī)跳閘后,因2A、2B一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道聯(lián)通,一次風(fēng)總風(fēng)壓急劇降低到2.3KPa,因無足夠一次風(fēng)輸送煤粉,致使?fàn)t膛燃料急劇減少,燃燒迅速惡化。

05時(shí)34分17秒,#2爐爐膛負(fù)壓達(dá)-1960Pa,爐膛壓力低二值觸發(fā)#2爐MFT保護(hù)動(dòng)作,滅火停爐并聯(lián)跳汽機(jī),發(fā)變組解列。

6時(shí)11分,匯報(bào)調(diào)度同意后,恢復(fù)#2機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行。【原因分析】

#2鍋爐2B一次風(fēng)機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu)卡件存在故障(具體原因待廠家進(jìn)一步分析)導(dǎo)致一次風(fēng)壓異常,引起#2鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作,聯(lián)跳汽機(jī),發(fā)變組保護(hù)動(dòng)作解列。

【防范措施】

1、卡件更換前,退出2B一次風(fēng)自動(dòng),改為手動(dòng)調(diào)節(jié)。2、有條件時(shí)停運(yùn)2B一次風(fēng)機(jī),更換執(zhí)行機(jī)構(gòu)卡件。

3、XX火電建設(shè)公司負(fù)責(zé)找出2B一次風(fēng)機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu)卡件故障具體原因,

處理好后交調(diào)試、運(yùn)行驗(yàn)收合格。

4、按照機(jī)組《調(diào)試管理程序》,對(duì)相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行處罰。

十二運(yùn)行人員巡檢不到位導(dǎo)致1#機(jī)B小機(jī)跑油

【概述】201*年12月17日,#1機(jī)油箱油位90cm,#1機(jī)B小機(jī)主泵驅(qū)動(dòng)端軸承進(jìn)油軟管被拆除移至2#機(jī)用。值長(zhǎng)出差,主值臨時(shí)代任值長(zhǎng)。

【事件經(jīng)過】

08:12集控主值楊XX接到發(fā)電部汽機(jī)主管工作安排:#1爐過熱器補(bǔ)充保護(hù)液。要求用凝輸泵向除氧器上水,用汽前泵向#1鍋爐上水。(當(dāng)日值長(zhǎng)出差)

08:15楊XX查詢#1機(jī)未結(jié)工作票中無1B小機(jī)未結(jié)票,查詢“#2機(jī)拆借設(shè)備清單”中無1B小機(jī)拆借設(shè)備記錄。安排副值趙X等人進(jìn)行上水前檢查操作,具備投條件后啟動(dòng)凝輸泵、汽前泵#1鍋爐上水。08:45凝輸泵系統(tǒng)檢查啟動(dòng)正常。

09:00趙X安排巡檢常X檢查1B小機(jī)油系統(tǒng),潘X、楊XX測(cè)量1B小機(jī)油系統(tǒng)油泵電機(jī)絕緣,合格后送電。

09:20常X檢查1B小機(jī)油系統(tǒng)具備啟動(dòng)條件。

09:21趙X接到就地巡檢常X匯報(bào):1B小機(jī)油泵具備啟動(dòng)條件,并在0米事故按鈕處候命。趙X在接到“1B小機(jī)油泵具備啟動(dòng)條件”后啟動(dòng)1B小機(jī)A油泵。

09:23常X在0米檢查系統(tǒng)正常,到13.7米檢查發(fā)現(xiàn)B小機(jī)處噴油,對(duì)講機(jī)緊急通知趙X停運(yùn)1B小機(jī)A油泵。停運(yùn)后檢查發(fā)現(xiàn)#1機(jī)B小機(jī)主泵驅(qū)動(dòng)端軸承進(jìn)油軟管被拆除(11.29日施工單位拆借到#2機(jī),值班記錄中有記錄)。09:30報(bào)告部門王XX、何XX。緊急組織班內(nèi)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)油漬清理。(13.7和6.9米)油箱油位下降100MM,損失潤(rùn)滑油約300KG,通過努力回收潤(rùn)滑油170KG。

14:30清理完畢,聯(lián)系XX火電建設(shè)單位安裝#1機(jī)B小機(jī)主泵驅(qū)動(dòng)端軸承進(jìn)油軟管。

18:30XX火電建設(shè)單位將#1機(jī)B小機(jī)主泵驅(qū)動(dòng)端軸承進(jìn)油軟管裝復(fù),就地啟動(dòng)#1機(jī)B小機(jī)主油泵和頂軸油泵正常。

事后統(tǒng)計(jì),損失潤(rùn)滑油約300KG,其中約130KG不可回收。該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、設(shè)備巡回檢查制度執(zhí)行不嚴(yán),巡檢員就地啟動(dòng)前思想松懈,檢查系統(tǒng)不到位,是本次事件發(fā)生的直接原因。

2)、值班員安全意識(shí)不強(qiáng),業(yè)務(wù)技能不高,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)異動(dòng)設(shè)備不熟,是本次事件發(fā)生的重要原因。

3)、設(shè)備異動(dòng)管理不完善,設(shè)備異動(dòng)記錄不全,當(dāng)班人員對(duì)設(shè)備異動(dòng)情況不熟悉,是本次事件發(fā)生的主要原因。

4)、1B小機(jī)被拆軟管無設(shè)備異動(dòng)標(biāo)示、警示牌或采取其它臨時(shí)安全措施,如設(shè)臨時(shí)堵頭等。

【防范措施】

1、發(fā)電部組織召開事件分析會(huì),按照“四不放過”原則進(jìn)行分析。加強(qiáng)部門員工的專業(yè)培訓(xùn)和兩票三制的學(xué)習(xí),于本月組織考試檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果,并逐步開始使用巡檢機(jī)來監(jiān)督檢查巡回檢查質(zhì)量。

2、發(fā)電部完善設(shè)備異動(dòng)管理,從記錄和現(xiàn)場(chǎng)入手,要做到記錄全面而詳細(xì),逐值交接清楚;現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備異動(dòng)地方要設(shè)立警示和標(biāo)示,確保運(yùn)行人員在現(xiàn)場(chǎng)很直觀的知道設(shè)備異動(dòng)情況

3、發(fā)電部對(duì)#1機(jī)和#2機(jī)拆借設(shè)備進(jìn)行全面清理,清理完后對(duì)值長(zhǎng)進(jìn)行交底,并逐值交接。

4、MIS系統(tǒng)可增設(shè)專門欄目,對(duì)可能影響設(shè)備安全運(yùn)行和操作的重要事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)時(shí)提醒。如:接地刀、接地線、介質(zhì)泄漏、設(shè)備拆卸等,直到隱患消除后提醒自動(dòng)解除。

十三#1機(jī)組汽包水位高M(jìn)FT停機(jī)

【概述】201*年2月16日,#1機(jī)組負(fù)荷405MW,汽機(jī)功率回路投入,

汽包水位自動(dòng)投入,一、二級(jí)減溫水自動(dòng)投入。1A/1C/1E/1F四臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,1A1/1A2/1C2/1E1/1E2/1F1/1F2共七臺(tái)給煤機(jī)運(yùn)行,D磨檢修,B磨備用,1A/1B小機(jī)運(yùn)行,電泵正常備用;#2機(jī)組備用。

【事件經(jīng)過】

18:20至18:571A/1C/1E/1F磨煤機(jī)運(yùn)行,其中A1/C1/F1/F2給煤機(jī)頻繁斷煤,就地人員不間斷指揮敲煤,給煤量斷斷續(xù)續(xù),汽包水位、主汽溫度波動(dòng)較大。

18:28因主汽壓力下降較快,值長(zhǎng)余X令降負(fù)荷至350MW,同時(shí)向網(wǎng)調(diào)匯報(bào),令投入油槍運(yùn)行。副值譚XX投入1E2/1E5/1A1/1A4共四只油槍。18:28:49一級(jí)減溫設(shè)定溫度455℃,經(jīng)自動(dòng)調(diào)整一減后溫度仍達(dá)475℃,汽溫控制偏差20℃,減溫水自動(dòng)調(diào)節(jié)自動(dòng)解除。

18:30:25水位自動(dòng)設(shè)定值0mm,汽包水位在2min內(nèi)迅速由-47mm上升至52mm,且上升速度較快。

18:32:48副值王XX解除給水自動(dòng),手動(dòng)調(diào)整兩臺(tái)汽泵轉(zhuǎn)速控制汽包水位。

18:32-18:50運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)節(jié)汽包水位和減溫水。由于給煤機(jī)下煤一直不穩(wěn)定,水位、汽溫波動(dòng)加劇。

18:50:52主汽溫度507℃,并迅速上升,主值王X逐步開啟一、二級(jí)減溫水調(diào)門。

18:52:00汽包水位-50mm。為配合汽溫調(diào)整,增加減溫水差壓,副值王XX增加汽泵轉(zhuǎn)速(1A汽泵由3786rpm上升至3913rpm,1B汽泵由3785rpm上升至3891rpm)。

18:53:29主值王X將一、二級(jí)減溫水調(diào)門全開,此時(shí)主汽溫度544℃,并繼續(xù)上升。

18:53:50為降低主汽溫度,副值王XX將1B小機(jī)轉(zhuǎn)速由3891rpm迅速提升至4262rpm,汽包水位開始上升。

18:54:48主汽溫度達(dá)551℃,并已穩(wěn)定,主值王X逐漸減小一、二減減溫水流量,主汽溫度開始下降。至18:56:33一減由100%降至35%,二

減由100%降至50%。副值王XX逐步降低1A、1B小機(jī)轉(zhuǎn)速和關(guān)小給水旁路調(diào)節(jié)門,至18:56:331A小機(jī)轉(zhuǎn)速由4012rpm降至3880rpm,1B小機(jī)轉(zhuǎn)速由4262rpm降至4030rpm,給水旁路調(diào)節(jié)門由30%降至0%。

18:55:41汽包水位達(dá)+130mm,高二值保護(hù)動(dòng)作聯(lián)開事故放水門。18:56:33汽包水位達(dá)+280mm,高三值保護(hù)動(dòng)作,鍋爐滅火,汽機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列。

19:15鍋爐吹掃完成。校對(duì)差壓水位計(jì),檢查保護(hù)回路及保護(hù)定值。19:53#1機(jī)經(jīng)5011開關(guān)同期合閘并網(wǎng)!驹蚍治觥

1、運(yùn)行人員對(duì)w鍋爐、直吹式制粉系統(tǒng)汽溫、水位手動(dòng)調(diào)整缺乏經(jīng)驗(yàn)是本次跳機(jī)的主要原因。為防止主汽溫度超溫,副值王XX操作過猛,將1B小機(jī)轉(zhuǎn)速由3891rpm迅速提升至4262rpm。而在主汽溫度回落時(shí),當(dāng)主值王X將一、二級(jí)減溫水調(diào)節(jié)門開度迅速降低后,副值王XX沒有快速降低A、B小機(jī)轉(zhuǎn)速和關(guān)小主給水調(diào)整門,導(dǎo)致汽包水位快速上漲,最終達(dá)到汽包水位高三值,造成鍋爐MFT。

2、原煤斗堵煤嚴(yán)重是本次跳機(jī)的次要原因。由于給煤機(jī)下煤不穩(wěn)定,對(duì)直吹式制粉系統(tǒng)的燃燒影響大,造成汽溫、水位波動(dòng)大,減溫水自動(dòng)調(diào)節(jié)自動(dòng)解除,運(yùn)行人員解除給水自動(dòng)。當(dāng)汽溫、水位由運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí),調(diào)整難度更大,更加劇了汽溫、水位的波動(dòng)。該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、運(yùn)行人員對(duì)w鍋爐、直吹式制粉系統(tǒng)的汽溫、水位調(diào)整缺乏經(jīng)驗(yàn)。2)、值長(zhǎng)、主值對(duì)突發(fā)性事件缺乏經(jīng)驗(yàn),組織調(diào)整不力。3)、原煤斗存在設(shè)計(jì)問題,堵煤嚴(yán)重。4)、輔助工捅煤、敲煤不得力。【防范措施】

1、制定鍋爐水位、汽溫、汽壓調(diào)整技術(shù)措施,摸索各種擾動(dòng)工況下的預(yù)控措施和應(yīng)急措施,組織全體運(yùn)行人員學(xué)習(xí)落實(shí)。

2、加大現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)力度,邀請(qǐng)XX中試所鍋爐專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、講課,使運(yùn)行人員盡快熟悉機(jī)組特性,提高操作水平。

3、加強(qiáng)對(duì)值長(zhǎng)、主值處理突發(fā)性事件的培訓(xùn)。4、立項(xiàng)改造原煤斗,減少堵煤現(xiàn)象。

5、加強(qiáng)對(duì)敲煤輔助工的管理,提高其工作積極性和主動(dòng)性。6、優(yōu)化自動(dòng)控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì),特別是提高自動(dòng)系統(tǒng)抗干擾能力。

十四#1機(jī)組恢復(fù)過程中汽包水位高M(jìn)FT停機(jī)

【概述】201*年2月16日,#1機(jī)組18:57汽包水位高三值MFT跳機(jī)后,恢復(fù)目標(biāo)負(fù)荷400MW過程中。汽機(jī)功率回路投入,汽包水位手動(dòng)控制,汽包壓力8.2MPa,1A汽泵轉(zhuǎn)速3132rpm,旋轉(zhuǎn)備用;1B汽泵轉(zhuǎn)速4116rpm,電泵運(yùn)行轉(zhuǎn)速3613rpm,給水流量649T/h,蒸汽流量560T/h。1A/1C兩臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,共十只油槍投入;#2機(jī)組備用。

【事件經(jīng)過】

至20:13:00分,負(fù)荷156MW,主汽壓14.57MPa,蒸汽流量490T/h,給水621T/h,水位-196mm,給水調(diào)門50%,1B小機(jī)轉(zhuǎn)速4116rpm,電泵轉(zhuǎn)速5748rpm。20:13:48#1電泵突然跳閘,首出入口壓力低,給水流量由653T/h突降到301T/h,值長(zhǎng)余X令緊急降負(fù)荷至12OMW,并增加1B汽泵轉(zhuǎn)速至4533rpm,給水流量。

20:17:01經(jīng)檢查#1電泵無異常,令啟動(dòng)電泵運(yùn)行,增加給水,水位最低到-219mm開始恢復(fù),因主汽壓力過高,值長(zhǎng)余X令加負(fù)荷至180MW。

20:29:28負(fù)荷180MW,主汽壓力9.58MPa,蒸汽流量560T/h,給水786T/h,水位19.8mm,汽泵轉(zhuǎn)速4142rpm,電泵3613rpm,給水調(diào)門開度50%。20:29-20:31:50各參數(shù)基本未變化,汽包水位在0-40mm之間波動(dòng)。20:30因原水位調(diào)節(jié)人員參與第一次機(jī)組解列事故分析,值長(zhǎng)余X接替水位盤進(jìn)行手動(dòng)水位控制。

20:30:40因高過出口溫度上升速度較快,主值王X開大二級(jí)減溫水調(diào)門開度,至20:33:59二減調(diào)門全開,主汽溫度由520℃開始下降。

20:31:50汽包水位突升至85mm,余X將給水調(diào)門由50%降至38%,給水流量降至543.8T/h,水位穩(wěn)定在+100mm。

20:34:58水位緩慢上升至+180mm,給水調(diào)門已關(guān)至32%,給水流量下降至418T/h,汽包水位迅速下降,因此時(shí)給水流量過小,為防止汽包水位下降過多,余X增加調(diào)門開度至41%,給水由418T/h上升至649T/h,水位穩(wěn)定在+133mm。20:35:38主值王X將二減調(diào)門開度100%減小至50%.。

20:35:41水位急劇上升,余X將給水調(diào)門由41%迅速關(guān)小至13%,同時(shí)全開1B小機(jī)再循環(huán)門,給水流量由649T/h迅速降低到0T/h。

20:36:35汽包水位達(dá)+300mm,高三值保護(hù)動(dòng)作,鍋爐滅火,汽機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列。

20:53經(jīng)調(diào)度同意,#1機(jī)恢復(fù)并網(wǎng)運(yùn)行!驹蚍治觥

1、機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行,汽包水位保持過高+133mm,在收減溫水時(shí),操作幅度大,給水未能及時(shí)減小,造成汽包水位高三值MFT動(dòng)作停機(jī)。運(yùn)行人員操作不當(dāng),汽溫、水位操盤人員相互溝通配合不到位是造成本次跳機(jī)的主要原因。

2、原水位調(diào)節(jié)人員提前離崗參加第一次水位高停機(jī)分析會(huì),換人調(diào)節(jié)水位是造成本次停機(jī)的次要原因。該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、技術(shù)水平不足,對(duì)水位調(diào)整未能掌握合適的提前量,對(duì)機(jī)組重要參數(shù)的預(yù)見及預(yù)控工作不到位;

2)、操作員盤面溝通不足,在汽溫、水位調(diào)節(jié)過程中,不能及時(shí)有效的互相溝通,存在一定獨(dú)立操作現(xiàn)象;

3)、管理上存在指揮調(diào)度不當(dāng),在機(jī)組事故恢復(fù)期間,機(jī)組工況未穩(wěn)定的情況下,事故分析應(yīng)在處理完畢后或班后進(jìn)行!痉婪洞胧

1、嚴(yán)格按照“四不放過”原則進(jìn)行處理,明確事件責(zé)任人,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

2、組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本次事件通報(bào),進(jìn)行一次全員安全教育。特別是運(yùn)行崗位人員,要從中吸取深刻教訓(xùn),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

3、發(fā)電部針對(duì)性制定鍋爐水位、汽溫、汽壓調(diào)整技術(shù)措施,摸索各種

擾動(dòng)工況下的預(yù)控措施和應(yīng)急措施,生技部審核后全體運(yùn)行人員學(xué)習(xí)落實(shí),防止類似事件發(fā)生。

4、加強(qiáng)運(yùn)行規(guī)程學(xué)習(xí),3月份組織一次系統(tǒng)圖、規(guī)程考試,規(guī)定值長(zhǎng)、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人必須參加。

5、要求各部門對(duì)各類安全事件不得無故瞞報(bào)、遲報(bào),重要事件要及時(shí)向電廠主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

十五#1鍋爐高溫再熱器泄漏

【概述】201*年2月20日,#1機(jī)組負(fù)荷401MW,主汽壓力13.49MPA,主汽溫537℃,再熱溫520℃,爐膛負(fù)壓-50,左側(cè)煙道空預(yù)器進(jìn)口含氧量4.11,A引電流214A,B引電流214A,1A/1C/1E/1F四臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,1A/1B小機(jī)運(yùn)行,電泵正常備用。

【事件經(jīng)過】2月19日15:03運(yùn)行就地檢查#1爐左側(cè)折焰角有異聲,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)過熱器或再熱器存在輕微泄漏,要求運(yùn)行值班員降低主汽壓力至13MPa運(yùn)行。

2月20日12:15#1鍋爐泄漏量增大,汽包水位、爐膛負(fù)壓難以維持。13:00向網(wǎng)調(diào)申請(qǐng)同意后,#1機(jī)組與系統(tǒng)解列停運(yùn)。

停爐冷卻后檢查發(fā)現(xiàn),#1爐高溫再熱器從爐左數(shù)第46屏下彎頭U形段發(fā)生爆管,吹損附近第42、43、44、45、47屏高溫再熱器,吹爆折焰角水冷壁管1根,吹損水冷壁管7根。(共計(jì)49根高溫再熱器管、8根水冷壁管需要更換)

圖1高溫再熱器左數(shù)46屏爆管現(xiàn)場(chǎng)圖2水冷壁爆管現(xiàn)場(chǎng)

【原因分析】

1、經(jīng)XX電力試驗(yàn)研究所現(xiàn)場(chǎng)取管樣在試驗(yàn)室進(jìn)行力學(xué)試驗(yàn)、元素、硬度和金相分析發(fā)現(xiàn):

1)高溫再熱器爐左數(shù)第46屏前數(shù)第12根管(T91管材)有裂紋;2)高溫再熱器所用T91管材光譜分析P、Nb元素含量不符合要求,TP304管材存在晶間析出現(xiàn)象。2、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況如下:

1)再熱器入口打開堵板門檢查,無堵塞異物。

2)煙氣側(cè)查運(yùn)行記錄,無超溫現(xiàn)象。管外壁檢查該爆管區(qū)域無膨脹現(xiàn)象。

3)該處無安裝焊口,不是焊口質(zhì)量導(dǎo)致爆管。

綜上所述,確認(rèn)此次爆管為T91管子材質(zhì)存在裂紋類缺陷所致。該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、#1爐高溫再熱器從爐左數(shù)第46屏下彎頭U形段發(fā)生爆管,吹損附近第42、43、44、45、47屏高溫再熱器,吹爆折焰角水冷壁管1根,吹損水冷壁管7根。

2)、XX鍋爐廠提供的高溫再熱器T91管材有裂紋且光譜分析P、Nb元素不符合要求,TP304H材質(zhì)有晶間析出的質(zhì)量隱患。

【防范措施】

1、聯(lián)系XX鍋爐廠配制好高溫再熱器管屏,更換受損管段,對(duì)焊口進(jìn)行100%射線無損探傷。

2、聯(lián)系XX鍋爐廠及鍋爐監(jiān)造單位,追溯了解#1、2鍋爐使用的T91、TP304H管材材質(zhì)書、來源地和制造相關(guān)資料。

3、對(duì)#2爐高溫再熱器管材抽樣進(jìn)行金相分析,防止類似事件發(fā)生。4、聯(lián)系XX鍋爐廠派專業(yè)技術(shù)人員到黔東電廠對(duì)高再管屏進(jìn)行專項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)估,確定進(jìn)一步處理方案。

十六#1機(jī)組水冷壁及高再泄漏停機(jī)后汽包壁溫差大

【概述】201*年2月20日,#1機(jī)組負(fù)荷405MW,汽機(jī)功率回路投入,汽包水位自動(dòng)投入,汽包壓力最高11.9MPa,1A/1C/1E/1F四臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,八臺(tái)給煤機(jī)運(yùn)行,D磨檢修,B磨備用。

【事件經(jīng)過】

12:15鍋爐泄漏量明顯增大,主汽壓力急劇下降,爐膛持續(xù)冒正壓,給水流量不正常的大于主汽流量300t/h以上;運(yùn)行人員及時(shí)降低鍋爐燃燒、減負(fù)荷。

13:00機(jī)組打閘停機(jī),隨后主汽壓力急劇下降,由11.9MPa在30分鐘內(nèi)降至3.7MPa并繼續(xù)下降;鍋爐停運(yùn)后,用電泵維持200t/h左右的給水流量向汽包上水,但至13:30分水位無上漲趨勢(shì)。

13:32加大給水流量至300t/h以上,將汽包水位上至最高水位,但由于除氧器水位較低,不能維持汽包水位,汽包水位隨之下降,此時(shí)汽包最大壁溫差已上漲至60℃。

14:20至15:40期間,根據(jù)除氧器水位情況,又間斷給汽包上了兩次高水位,最終因氧器水溫太低停止上水。在汽包三次上至高水位后,汽包最大壁溫差均有不同程度的減緩與回落,至第三次上水后,汽包壁溫差達(dá)最高134℃。

15:45經(jīng)生產(chǎn)部門研究決定,對(duì)鍋爐進(jìn)行快速放水,放水過程中,汽包壁溫差在回落過程中有少量回升后緩慢持續(xù)下降。

【原因分析】

1、水冷壁拉稀管爆破后,鍋爐汽壓下降速度過快,停爐前,汽包壓力為11.9MPa(對(duì)應(yīng)飽和溫度325℃),停爐30分鐘后,汽包壓力快速下降到接3.7MPa并持續(xù)下降。在汽包壓力下降過程中,飽和溫度相應(yīng)下降。汽包下壁和上壁的冷卻條件差異增大,上壁僅靠導(dǎo)熱給飽和蒸汽散熱,壁溫下降緩慢;下壁在汽包余水的冷卻下,以對(duì)流換熱的方式傳熱。壁溫隨飽和溫度的下降快速下降,這是造成汽包上下壁溫差大的根本原因。

2、為維持汽包高水位,需以300t/h的給水流量向鍋爐上水,而除氧器

加熱因鍋爐主汽壓力下降過快無法投用,造成給水溫度下降過快,第三次上水水溫只有92℃,此時(shí)上水增加了汽包內(nèi)外壁溫差。

3、為排出爐內(nèi)蒸汽,需開啟一側(cè)風(fēng)煙檔板對(duì)爐膛進(jìn)行自然通風(fēng),加劇了爐水溫度的下降,相應(yīng)增強(qiáng)了汽包下壁的冷卻條件。也在一定程度上增大了汽包壁溫差。

4、停爐前在低負(fù)荷或汽機(jī)打閘后維持燃燒的時(shí)間太短,停爐時(shí)的壓力太高一定程度上加大了汽包上下壁溫差。

該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)在除氧器加熱因鍋爐主汽壓力下降過快無法投用,造成給水溫度下降過快,水溫只有92℃時(shí)還進(jìn)行第三次上水,增加了汽包內(nèi)外壁溫差。

2)為排出爐內(nèi)蒸汽,打開了爐膛部分看火孔且未及時(shí)關(guān)閉,加劇了爐水溫度的下降,相應(yīng)增強(qiáng)了汽包下壁的冷卻條件。也在一定程度上增大了汽包壁溫差。

3)停爐前未在低負(fù)荷或汽機(jī)打閘后維持一段時(shí)間燃燒,造成停爐時(shí)鍋爐汽包壓力與壁溫較高,一定程度上加大了汽包上下壁溫差。

【防范措施】

1、在鍋爐汽水系統(tǒng)有泄漏等異常時(shí),當(dāng)班值長(zhǎng)及主值應(yīng)系統(tǒng)考慮,作好防止故障擴(kuò)大的事故預(yù)想。

2、機(jī)組在停運(yùn)前或減到最低負(fù)荷后若能維持汽包水位,則讓鍋爐繼續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間,待汽包壓力和壁溫盡量降低后再停爐。

3、水冷壁泄漏停爐后,鍋爐首次上水要注意判斷能否維持汽包水位,不能維持水位則不能上水。在除氧器加熱跟不上,水溫下降過快,除氧器水溫與汽包壁平均壁溫差大于100℃后,嚴(yán)禁向鍋爐上水。

4、若泄漏量大,爐膛正壓較大,可保持爐膛進(jìn)風(fēng)的各風(fēng)門關(guān)閉,僅打開煙道的排煙通道,讓水蒸汽自然排出,注意控制好爐膛負(fù)壓。

5、發(fā)電部組織討論分析,制定該類異常工況下的技術(shù)措施及反事故措施,并對(duì)規(guī)程中未明確規(guī)定的該類事故處理細(xì)則進(jìn)行修編。

十七二號(hào)斗輪機(jī)斗輪驅(qū)動(dòng)裝置翻轉(zhuǎn)損壞事件

【概述】201*年3月24日,二號(hào)斗輪機(jī)取料運(yùn)行中,燃運(yùn)二班斗輪機(jī)司機(jī)吳XX對(duì)二號(hào)斗輪機(jī)進(jìn)行運(yùn)行中交接班檢查,未發(fā)現(xiàn)異常情況,接班后繼續(xù)操作斗輪機(jī)運(yùn)行,進(jìn)行取料工作,斗輪電流90~105A(電機(jī)約額定電流208A),取料量700~800噸/小時(shí)(額定出力1600噸/小時(shí)),輸煤系統(tǒng)運(yùn)行正常。

【事件經(jīng)過】

201*年03月24日16時(shí)29分,斗輪機(jī)司機(jī)吳XX見運(yùn)行中的二號(hào)斗輪機(jī)斗輪驅(qū)動(dòng)電機(jī)和減速機(jī)及底座突然發(fā)生180度翻轉(zhuǎn)掉落,立即停止斗輪機(jī)運(yùn)行,隨后將各操作桿恢復(fù)到零位,切斷動(dòng)力和控制電源。16時(shí)30分,匯報(bào)程控和班長(zhǎng)。

事件發(fā)生后對(duì)斗輪驅(qū)動(dòng)裝置進(jìn)行損壞情況檢查,發(fā)現(xiàn)#2斗輪驅(qū)動(dòng)電機(jī)、斗輪頭減速機(jī)底座拉桿支撐座脫焊撕裂變形,電機(jī)和減速機(jī)及底座發(fā)生180度翻轉(zhuǎn),斗輪驅(qū)動(dòng)裝置平臺(tái)變形嚴(yán)重,減速機(jī)潤(rùn)滑油泵油管斷裂,動(dòng)力電纜損壞,集中潤(rùn)滑油泵損壞嚴(yán)重,斗輪驅(qū)動(dòng)裝置電動(dòng)干油站損壞,電機(jī)保護(hù)罩嚴(yán)重變形。

斗輪驅(qū)動(dòng)裝置平臺(tái)變形嚴(yán)重

支撐座脫焊撕裂、斗輪驅(qū)動(dòng)裝置平臺(tái)變形嚴(yán)重

動(dòng)力電纜損壞電機(jī)和減速機(jī)及底座發(fā)生180度翻轉(zhuǎn)

【原因分析】

二號(hào)斗輪機(jī)斗輪驅(qū)動(dòng)電機(jī)、減速機(jī)底座與懸臂架支撐連接焊接不牢固,鋼板焊接工藝差(僅進(jìn)行了單面焊接),且無加強(qiáng)筋加固,運(yùn)行中未能克服斗輪驅(qū)動(dòng)裝置反作用力,造成焊接處斷開,驅(qū)動(dòng)裝置反作用力迅速致使斗輪驅(qū)動(dòng)電機(jī)、減速機(jī)底座翻轉(zhuǎn)掉落造成設(shè)備損壞。

單面焊接的驅(qū)動(dòng)電機(jī)、減速機(jī)底座拉桿與懸臂架焊接不良

單面焊接的驅(qū)動(dòng)電機(jī)、減速機(jī)底座拉桿斷口

該事件暴露出不符合項(xiàng)如下:

1)、斗輪機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)無過載、過流保護(hù),造成電機(jī)過載或過流后不能自動(dòng)停機(jī)。

2)、斗輪機(jī)斗輪減速裝置支撐連接處鋼板僅進(jìn)行了單面焊接,且無加強(qiáng)筋加固,支撐構(gòu)件強(qiáng)度不夠。

3)、斗輪機(jī)設(shè)備屬大型轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械,運(yùn)行人員、檢修維護(hù)人員對(duì)結(jié)構(gòu)件焊接部分日常檢查不到位,未能提前發(fā)現(xiàn)該隱患。

4)、2#斗輪機(jī)投產(chǎn)不久,新設(shè)備暴露出電機(jī)無保護(hù)和安裝單位施工質(zhì)量問題,XX部專工對(duì)安裝質(zhì)量管理不到位。

【防范措施】

1、生技部、維修部(XX奇重)對(duì)一號(hào)、二號(hào)斗輪結(jié)構(gòu)件焊縫進(jìn)行全面排查,對(duì)輸煤系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)裝置機(jī)架受力部位焊接情況進(jìn)行全面檢查,核對(duì)設(shè)計(jì)圖紙、焊接標(biāo)準(zhǔn),對(duì)強(qiáng)度不夠位置進(jìn)行補(bǔ)焊或加裝加強(qiáng)筋。

2、生技部、維修部專業(yè)人員對(duì)電機(jī)過載、過流保護(hù)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)、安裝。

3、對(duì)全廠大型轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)裝置鋼結(jié)構(gòu)焊接情況進(jìn)行全面檢查,以防類似事件發(fā)生。

4、發(fā)電部、維修部加強(qiáng)運(yùn)行和備用設(shè)備巡視檢查力度,現(xiàn)階段降低斗輪機(jī)運(yùn)行負(fù)荷至700噸/小時(shí)以下,做好運(yùn)煤中斷相關(guān)事故預(yù)想。

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